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1.
周君  田旭飞 《水泥》2022,(2):62
研究了水泥辊压机辊面堆焊的两种工艺,辊子修复时机、堆焊刨削程度、堆焊焊材等因素对辊面修复的影响,新堆焊工艺可大大节省维修时间、堆焊费用,延长辊子寿命。  相似文献   
2.
为了提高热轧带钢卷取机夹送辊表面的修复质量,通过正交试验优选出埋弧堆焊专用焊丝ZJ-11和ZJ-12,过渡层选用ZJ-11药芯焊丝,堆焊硬层选用ZJ-12药芯焊丝,采用优选出的焊丝进行了堆焊修复试验。试验结果显示,堆焊焊缝金相组织中的马氏体更加细化,且碳化物颗粒明显增加,材料的硬度与耐磨性显著提升。研究表明,通过采用合理的再制造工艺对热轧带钢卷取机夹送辊进行修复,修复后满足要求,使用效果良好,显著提高了夹送辊的使用寿命。  相似文献   
3.
为准确分析不同流体介质中沉没辊模型附加质量和附加阻尼的变化规律,建立理论计算分析模型,对4种模型在4种流体中进行模态试验。利用锤击法,分别对加杆和不加杆的沉没辊模型进行空气中模态试验,两者结果一致性较高。加杆沉没辊模型的试验结果分析可知,水和液压油中前六阶的频响函数曲线峰值明显,甘油中仅前三阶明显;甘油的黏度变化对模型固有频率的影响较小,但随其黏度的增大其附加阻尼因数增加;随着液体密度增加,模型各阶振型对应的附加质量因数均呈线性增加,且当结构的质量和刚度增大时,其增加的斜率减小;随着结构密度增大,模型附加质量因数减小;所有模型(1,2)和(2,2)振型的附加质量因数大于弯曲振型。  相似文献   
4.
轧机的辊缝控制一直是轧制生产过程中比较重要的工艺参数,由于在轧制过程中,辊缝的大小能够直接影响到成品的厚度和板型,因此精准的辊缝控制在轧制生产线中显得尤为重要。  相似文献   
5.
以某钢厂1580热轧锻钢复合支承辊为研究对象,针对辊套应力场分布和辊套厚度确定问题,应用大型有限元分析软件ANSYS Workbench对复合支承辊应力和辊套厚度进行了数值模拟。计算结果表明,辊套端部的应力值较中间的应力值较大一些,最大等效应力在靠近辊套的边缘不远处,所以在设计辊套时为减小应力,在边部应设计有倒角;对辊套厚度分别为100 mm、110 mm、120 mm时的应力值进行了计算分析,辊套厚度为110时应力最小,根据计算,辊套厚度选取110较为合适,为复合式轧辊的研制提供了理论依据。  相似文献   
6.
采用宏观和微观形貌观察、化学成分分析、显微组织观察、硬度测试等方法,对某带钢连续热浸镀机组卧式连续退火炉水冷炉辊的开裂原因进行了分析。结果表明:水冷炉辊辊套成分中不含铌元素,镍元素含量偏低,导致组织中形成网状富铬碳化物析出相;辊套内腔结垢、水冷不畅使水冷炉辊产生局部过热,导致工作侧辊套基体中粒状合金碳化物的析出和网状富铬碳化物的长大,使工作侧辊套的脆性增加;随着结垢的沉积,水冷炉辊出现轴承转动不畅,甚至堵转现象;在热应力、扭力作用下,裂纹在网状富铬碳化物析出相中形成并沿网状碳化物逐渐向基体内扩展,最终导致水冷炉辊的开裂。  相似文献   
7.
为了验证在某复杂难选铁矿石的选矿工艺中,应用高压辊磨机和立式搅拌磨的优越性,进行了一系列对比试验。结果表明,与颚式破碎机相比,高压辊磨机产品的粉矿率更高,产品的可磨性更好;与球磨机相比,立式搅拌磨机细磨效率更高、效果更好,相同磨矿细度下,立式搅拌磨机磨矿产品的解离度更高,磁选铁精矿品位也更高;高压辊磨+立式搅拌磨在处理复杂难选铁矿石方面具有显著的优势。  相似文献   
8.
9.
刘刚 《水泥工程》2019,32(5):59-59
我公司5.6 m矿渣水泥立磨图纸原设计的主磨辊辊套吊装工具(见图1),在单独吊装、转运辊套时均可正常使用,但在昌黎冀东公司进行现场辊套更换拆卸时,由于辊套与轮毂已正常使用一段时间,在自身重力、液压缸压力及磨盘反作用力的合力作用下,辊套与轮毂之间已产生微小形变,并结合紧密,此工具无法将辊套与轮毂分离,且在大的拉力作用下,吊钩、保护圈、固定圈等均发生了变形,并已无法正常使用,经过对原吊装工具失效变形分析,具体失效原因应为:(1) 吊钩本体板材太薄,无法满足拆卸辊套和轮毂的需求;(2) 吊钩整体受力方向过于分散,不利于形成合力效果;(3) 起重短环链无法承载过重负荷;(4) 保持圈、固定圈与吊钩原设计尺寸留量较大,不能形成紧固辊套效果。  相似文献   
10.
本文在对四立柱式二十辊轧机工作辊止推系统的结构特点进行分析的基础上,找出了该系统的设计缺陷,并针对性的对冷却系统、止推轴承座和工作辊辊颈做了改进,成功的解决了工作辊窜辊问题和容易着火问题,得到了巨大的经济效益。  相似文献   
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