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1.
根据用户特定需求,在P20的基础上研发了经济型P20塑料模具用钢板。整个试制过程控制平稳,钢水洁净度较高,成品钢板表面质量良好。成品试样检测结果表明,在热轧和控轧两种轧制工艺下的钢板试样硬度在36.5~40.3HRC之间,均符合设计要求,金相组织为F+P+B,控轧工艺试样硬度高于热轧工艺试样,且控轧工艺试样组织更加细小,回火处理后硬度均有所降低,组织更加均匀。  相似文献   
2.
文章采用Gleeble-3800热模拟试验机,对S-816钴基合金在应变速率为0.1s-1、1.0s-1、10s-1,变形温度为900℃~1200℃条件下的流变应力进行研究。研究结果表明,在温度900℃~1200℃时,S-816钴基合金的峰值应力,分别比403Nb马氏体耐热钢和S31042奥氏体耐热钢的峰值应力高106%~172%和58%~79%;在温度1000℃以上,变形速率为0.1s-1和1.0s-1时,S-816钴基合金发生完全动态再结晶,其Z参数表达式为Z=.εexp(518000/RT)。  相似文献   
3.
X80、X70高钢级油气管道的环焊缝断裂是大输量油气管道安全运行所面临的主要问题之一。国内外高钢级管道的环焊缝都呈现出脆性断裂特征。对比分析导致环焊缝脆断的主要原因,重点介绍环焊缝韧性和强度两个因素对脆断影响的相关研究,提出下一步研究方向,形成了对新建高钢级管道环焊缝质量控制的工作建议。  相似文献   
4.
国内高钢级天然气管道环焊缝失效案例主要表现为沿焊缝金属的脆性断裂特征,环焊缝断裂失效的原因主要与焊缝冲击韧性低、变壁厚连接位置的局部应力集中、危害性面型缺陷等相关。通过重点分析自保护药芯焊丝的环焊缝金属冲击韧性、不等壁厚环焊缝接头局部应力集中的影响因素,提出了相应的失效控制要素和措施建议。  相似文献   
5.
李长春  李仕力  邹国辉  王峰 《当代化工》2021,50(7):1756-1759,1764
城镇燃气管道的安全运行是城镇居民安全用气的保障,针对城镇燃气管道泄漏带压封堵产生的局部应力问题,以补板修复方法为例,利用有限元分析软件ANSYS,分析内压、补板厚度和泄漏孔孔径等因素对孔结构受力的影响规律.结果表明:随着内压的增大,管道的边缘随之发生屈服,管道整体随内压呈正线性相关变化.当补口处的补板长度一定时,该位置处的补板厚度与局部应力成负相关,而与承载极限成正相关.对于开孔边缘,孔径的大小对其应力值影响最大,随着孔径的增大,其应力不断增大,直至屈服;同时孔径的大小对于孔板的交界处以及补板的内侧相对来说影响较小.  相似文献   
6.
近些年国内外管廊运行中发生的事故层出不穷,尤其是随着电力电缆、燃气、热力管线入廊,使得管廊风险因素大大提高,而廊内管道受电磁干扰引起管道破坏并导致人员伤亡是城市地下综合管廊安全运行的最主要安全隐患。为了掌握廊内管道受高压输电线电磁干扰的影响因素及规律,给管廊的建设提供技术支撑,通过专业分析软件CDEGS模拟研究了廊内高压输电线对廊内管道电磁干扰的影响。结果表明:管道上感应电压和感应电流随着高压线电压和土壤电阻率的增大而增大,随着管道与高压线之间距离增大先急速减小后缓慢减小,管道规格对感应电压和感应电流的影响不大,感应电压随着防腐层电阻率增大先增大后趋于稳定,感应电流随着防腐层电阻率增大先减小后趋于稳定。  相似文献   
7.
利用Gleeble-3800热模拟试验机,通过高温氧化模拟试验,对弹簧钢表面裂纹在高温时的氧化行为进行了研究。试验结果表明,900℃以下时,裂纹表面氧化铁皮以Fe O为主;900℃以上时,以Fe O+Fe3O4为主;800~1 200℃区间试样裂纹周围脱碳层厚度的计算结果与实际值一致;1 100℃及以上时,试样表面裂纹周围开始形成氧化圆点,温度越高、保温时间越长、氧原子浓度越高,越容易形成氧化圆点。  相似文献   
8.
本文通过化学成分、力学性能和微观组织分析等试验,对发生球化的P22蒸汽管道材质组织性能进行了分析。P22材质在500℃高温下服役约21年后,其室温屈服强度仍在338MPa以上,抗拉强度在534MPa以上,520℃高温拉伸屈服强度仍在200MPa以上,0℃下的夏比冲击吸收功达到110J,硬度、微观组织等均符合相关标准要求。根据DL/T940—2005《火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则》等相关标准对管道剩余寿命进行了二级评估。  相似文献   
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