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1.
2.
江鑫  黄宏卿  秦思 《江西化工》2014,(4):139-141
用不同的消化液、不同的温度消化滤膜,比较回收率,从而探讨滤膜中金属锡的前处理方法。实验结果表明,(1)采用0.5m L硝酸+4m L盐酸作为消化液,选用200℃作为消化温度,回收率为92%~105%,RSD小于5.0%;(2)采用4m L盐酸作为消化液,选用150℃作为消化温度,回收率为95%~108%,RSD小于5.0%;(3)采用4m L硝酸作为消化液,选用100℃为消化温度,回收率稳定性不好。  相似文献   
3.
4.
5.
提出了一种新型空间半刚性C型节点。为使该节点具有较好的转动能力及耗能能力,基于“强节点、弱构件”的抗震基本原则,提出了“强连接、弱板件”的空间半刚性节点。首先根据规范及理论分析初步确定节点各组件的合理尺寸;然后运用ABAQUS有限元软件建立非线性有限元模型,对节点各组件的尺寸进行优化,确定合理的组件尺寸。通过有限元分析和试验对该节点的性能进行研究。结果表明:该空间半刚性C型节点在弯矩荷载作用下表现出了较好的受弯承载能力和延性;节点刚度及承载力均随锥头侧连接板厚度、前端板厚度的增加而增大。节点锥头部分的材料本构模型选取对有限元分析结果的影响显著,采用三折线模型模拟所得结果更为精确。  相似文献   
6.
一台HA-7307型电话机的振铃电路由常见的CS8204集成电路和外围元器件组成。故障现象:振铃声单调。分析与梭修:CS8204第③、④、⑥、⑦脚为低频和高频振荡器。如果上述引脚的外围元件有击穿、损坏,必然造成铃声单凋。故应首先检查第③、④脚的阻容元件,发现IC第④脚外接R2电阻虚焊,用锡补焊好后,故障排除。故障现象:无铃声。分析与检修:若CS8204第③脚所接的时间常数电容两端未见20~29V电压,则可能是极  相似文献   
7.
8.
针对目前对高含硫气液混输管道清管工况瞬态流动规律认识不足,导致管道设计压力与终端段塞流捕集器尺寸不好确定的问题,以某高含硫气田为例,采用数值模拟方法,研究了清管过程中管道起点压力、管道终端排液量等参数的变化规律,分析了管内气相流速与原料气气液比对清管工况的影响,进而提出了高含硫气液混输管道设计压力与终端段塞流捕集器尺寸的优化确定方法:①当管内气相流速介于2~6m/s时,清管中管道起点压力超压现象不明显,清管时宜将管内气相流速控制在此范围内;②当管内气相流速或气液比减小时,清管中管道起点压力峰值和终端排液量均将增大,但不同管道的增大幅度并不一致,管道越长、高程差越大,其增加幅度越大;③在设计阶段,应根据管道运行后期可能会遇到的低管内气相流速与低气液比工况参数来确定管道合理的设计压力与段塞流捕集器尺寸。该成果可为高含硫气液混输管道的优化设计与清管操作提供依据。  相似文献   
9.
基于旋流燃烧技术,自行设计了一款动态旋流燃烧器,通过电机带动旋流叶片旋转以获得不同的旋流强度。对燃烧器五组旋流叶片转速(v=600 rad/min、900 rad/min、1200 rad/min、1500 rad/min和1800 rad/min)工况进行了数值模拟。结果表明:当旋流叶片转速v=600 rad/min时,燃烧室内没有形成中心回流区域;随着v的增大,中心回流区域的形成直接影响火焰结构和高温区域面积,高温区面积明显减小,并逐渐向燃烧室前段移动,燃烧室内整体温度均匀性得到很好地改善。燃烧室出口NO排放量先增大后减小,在旋流叶片转速v=900 rad/min时,NO排放量达到峰值。当v从900 rad/min增大至1800rad/min时,燃烧室出口处NO排放量降低了98.71%。较高的旋流叶片转速对于提高燃烧器的燃烧效率和燃烧室的整体工作性能,以及降低污染物排放是一个好的选择。  相似文献   
10.
江鑫 《电视机》2002,(6):11-11
  相似文献   
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