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1.
研究了化学成分、退火制度、出炉冷却方式对2A12铝合金2.0 mm板材深冲性能的影响,确定了2A12ME板材的最佳Cu含量和生产工艺参数:w(Cu)≤4.5%;退火温度360℃~380℃,保温时间1 h~2 h;退火冷却方式为随炉冷却到200℃出炉。  相似文献   
2.
试验研究不同退火温度(保温1 h)对外购卷生产的5754铝合金板材组织与性能的影响,确定了5754-H24铝合金板材的生产工艺及热处理制度,生产出质量稳定、满足用户要求的5754-H24板材.  相似文献   
3.
研究固溶处理温度、保温时间、淬火转移时间、时效前停放时间、时效温度、时效保温时间等工艺参数对一种Al-Mg-Si合金板材的组织及性能的影响.确定:该种Al-Mg-Si板材淬火加热温度为525℃±2℃;淬火加热保温时间为30 min~70 min;淬火转移时间t1≤30 s;淬火后停放时间t2≤4 h;时效温度为180℃±5℃;时效时间为10 h.  相似文献   
4.
5754-H34铝合金板材生产工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了不同冷变形程度,退火温度对5754铝合金冷轧板材的组织和力学性能的影响,确定了5754合金H34状态板材的生产工艺参数,即冷变形程度25%-45¥,稳定化退火温度120-160℃,保温时间3-6h,在工业生产条件下,其产品的技术指标达到了用户要求。  相似文献   
5.
切取工业生产条件下生产的6082铝合金13.0 mm厚度的热轧板材试样在盐浴炉内加热至(525±2)℃保温60m in,水中淬火。然后进行人工时效,研究人工时效前停放不同时间、人工时效过程保温不同时间等工艺参数对6082-T651铝合金板材力学性能和显微组织的影响。结果表明,在工业生产条件下6082-T651铝合金板材人工时效前最佳停放时间为不超过4 h,人工时效的保温时间以12 h~20 h为宜。  相似文献   
6.
试验研究了退火温度、保温时间对5A01-O合金板材组织与性能的影响,确定了合理的退火工艺制度。结果表明,按照确定的工艺制度生产的板材的力学性能指标达到GJB1742-93标准要求的。  相似文献   
7.
研究了6005A铝合金板材淬火温度、人工时效温度和时间与板材组织、性能的关系,确定了6005A-T6板材的热处理制度:淬火温度520℃,人工时效温度及时间为(165±5)℃8 h。  相似文献   
8.
试验研究不同加工率、退火温度和退火保温时间及退火冷却方式对一种Al-Mg-Si合金板材组织和性能的影响。通过力学性能检测、金相组织观察和X射线检验等手段,确定了该合金O状态板材的退火工艺为最佳退火温度范围380℃~400℃,退火保温时间1 h~2 h;退火冷却方式为空冷。按上述工艺参数,在工业性生产条件下生产出了力学性能和组织均满足研制目标要求的板材。  相似文献   
9.
研究了退火温度、保温时间对3003铝合金板材组织与性能的影响,确定了3003铝合金O、H24状态大卷材退火热处理工艺,确定了退火工艺制度。其性能指标达到GB/T3880-1997标准的指标。  相似文献   
10.
通过对轧辊凸度、道次加工率分配、压光辊凸度、压光方法等的调整试验,解决了变截面板材生产中出现的大波浪、楔形度不稳等问题,生产出了优质的2A12-T4铝合金变截面板材.  相似文献   
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