排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
气水同产井井筒压降监测是排水采气措施制定的基础,常规的井筒压降监测主要依靠下入电子压力计实测和依靠模型预测来获取。下电子压力计实测方式存在耗时、成本高的缺点,通过模型预测方式在垂直井中应用效果较好,但在斜井中由于流动形态较垂直井差别较大造成准确性较差。川西气田普遍采用丛式井组开发,由于气井产量、压力差异及井身结构复杂性,气井井筒压降难以有效监测,排水采气措施的实施很难做到“有的放
矢”。为此,根据川西气田斜井井眼轨迹特征,将斜井井眼轨迹按照垂直段和倾斜段进行井筒压降分段模拟,通过实测数据和预测数据对比实现分段压降模型优选,得到川西气田斜井井筒压降预测组合模型,并通过全井筒压力计算与实测对比表明该模型准确可靠。运用该组合模型在川西气田斜井中开展井筒压力计算31井次,并对井筒流态进行了分析,根据分析结果实施的排水采气措施,平均措施有效率提高了10%,现场应用成效显著。 相似文献
2.
3.
柱塞气举在川西地区定向井中的应用研究 总被引:4,自引:0,他引:4
柱塞气举排水采气工艺一般应用于直井,国内外尚没有在定向井中应用的先例。为了探索该工艺在定向井中的应用,在川西气田川孝601-4井(最大井斜角为38.49°)开展了柱塞气举试验。通过优化入井工具串长度以及施工程序,成功安装了井下设备,并对各项工艺参数进行了优化设计;试验井安装柱塞气举后,柱塞运行正常,油套压差明显减小,增产天然气0.8×104 m3/d,排水采气效果非常明显,试验取得了圆满成功。柱塞气举排水采气工艺在定向井中的首次成功应用,表明该工艺可以适用于井斜角小于40°的定向井,拓宽了该项工艺的应用范围,丰富了川西气田气井的排水采气措施。 相似文献
4.
5.
6.
7.
气体钻井的岩屑特征及粒度分布测试 总被引:4,自引:1,他引:3
气体钻井因其独特的钻井工艺和优势,正在成为我国油气田勘探开发的主导技术之一。现场调研表明:与常规钻井液钻井相比,气体钻井中钻具的冲蚀磨损和断裂尤其突出,造成钻具过早降级和报废,钻井事故井数占总井数的77.8%。钻具的冲蚀磨损除与钻井工艺参数有关,还与岩屑的基本属性如粒径大小及其分布、形状、硬度等密切相关。采用筛分法对气体钻井的岩屑粒径分布进行了测定,得到了岩屑粒径分布的直方图,通过计算得到普光103-4井的岩屑平均粒径为1.05 mm,大邑3井的岩屑平均粒径为0.26 mm。岩屑的形状与钻井参数有关,空气锤破碎岩石的岩屑形状呈不规则片状,牙轮钻头破碎岩石的岩屑形状呈纺锤形。 相似文献
8.
成品油管道泄漏计算新模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以油滴为研究对象,利用经典力学的基本理论对油滴的运动过程和受力情况进行分析,建立了计算成品油管道小孔泄漏喷射高度的数学模型,利用该模型可直接根据油品喷射高度和角度反算泄漏孔径.实例计算表明模型准确性较高. 相似文献
9.
某气田针对近年来开发的水平气井井筒积液严重导致生产无法保持的持续正常的情况,采用了化排、气举、系统增压等排水采气工艺措施。由于水平井特殊的井身结构,现有的排水采气工艺措施有效率大大降低,有些工艺措施已不能继续使气井维持正常生产。仅依靠引进成熟的工艺技术已不能满足气田的进一步开发,必须开展排水采气新工艺技术攻关,确保气田的稳产、增产。开展毛细管排水采气和技术攻关,有望在短期内获得突破,并能尽快应用于生产。通过两口井的生产试验,毛细管排水采气实现平均日增产天然气约0.6×104 m3,排水增产效果显著。生产试验表明毛细管排水采气工艺可以作为四川某气田水平井排水采气的有效措施。 相似文献
10.
川西地区水平井主要为中浅层气藏开发井,以Ⅱ、Ⅲ类储层为主,含水饱和度高,平均为38.8%。受特殊井身结构的影响,常规泡排、气举等工艺效果较差,水平井排液较为困难,已经成为制约川西气田稳产的技术瓶颈。毛细管技术作为近几年从国外引进的新技术,已经在苏里格气田、靖边气田以及川东地区等成功进行了试验[4-7],并取得了较好效果,为解决川西水平井排液难题,亟需引进毛细管排水采气技术。 相似文献