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相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
针对中国石化济南分公司催化裂化精制汽油铜片腐蚀经常不合格,并导致成品调合罐样品常常出现铜片腐蚀不合格的情况,对原因进行分析并提出应对措施。结果表明,成品汽油铜片腐蚀不合格的原因是第一套催化裂化装置(简称一催化)的精制汽油中含有多硫化物等活性硫化物,单质硫和多硫化物经过氢氧化钠乙醇溶液洗涤后可以被除去,使汽油铜片腐蚀情况改善。一催化精制汽油中的活性硫化物可能来自直馏汽油中的单质硫。通过更改工艺,将含有单质硫的一催化稳定汽油全部改进S Zorb装置,剩余的二催化稳定汽油进入脱硫脱臭单元,彻底解决了成品汽油铜片腐蚀不合格的问题  相似文献   

2.
针对中国石化济南分公司催化裂化精制汽油铜片腐蚀经常不合格,并导致成品调合罐样品常常出现铜片腐蚀不合格的情况,对原因进行分析并提出应对措施。结果表明,成品汽油铜片腐蚀不合格的原因是第一套催化裂化装置(简称一催化)的精制汽油中含有多硫化物等活性硫化物,由一催化精制汽油原料所含直馏汽油中的单质硫转化而来。通过更改工艺,将含有单质硫的一催化稳定汽油和部分二催化稳定汽油进S Zorb装置,剩余的二催化稳定汽油则进入脱硫脱臭单元,从而解决了成品汽油铜片腐蚀不合格的问题。  相似文献   

3.
针对某炼厂FCC装置因原料变化而使部分FCC双脱汽油铜片腐蚀不合格的问题,进行了化验室试验分析,确定了精制汽油不合格的原因是单质硫、多硫化物,并提出了解决方案。  相似文献   

4.
从催化裂化汽油的精制工艺入手,分析了造成汽油铜片腐蚀不合格的原因,对汽油中的活性硫化物如元素硫、硫化氢等进行了深入研究,并对如何避免汽油铜片腐蚀的发生提出了建议。研究表明:催化裂化稳定汽油中的硫化氢气体、元素硫和硫醇是引起铜片腐蚀的主要物质;催化裂化装置有时出现的汽油铜片腐蚀不合格是由其循环碱液引起的。  相似文献   

5.
苗莅 《催化裂化》1996,15(4):12-13
青岛石油化工厂催化裂化汽油脱硫醇装置在运行初期,硫醇脱除率在95%以上,脱后汽油博士试验能通过,但铜片腐蚀不合格。经分析,认为造成汽油铜片腐蚀不合格的原因与通入风量、脱前汽油性质及电化学精制的碱液浓度有关,后调整了操作条件,使脱后汽油的各项指标合格。  相似文献   

6.
在纤维膜接触器中,元素硫与汽油脱臭生成的二硫化物反应生成多硫化物,造成汽油的铜片腐蚀不合格。实验分析判断,多硫化物是引起催化汽油纤维膜接触器脱臭出现阶段性铜片不合格的原因。对其形成机理的研究和定性分析,证实上游汽油来料中元素硫是直接原因。催化裂化压缩富气及汽油中含有较高浓度的硫化氢,在有氧气存在的水洗环境下,当pH值小于8.0时,易产生元素硫并溶于汽油。用实验室分析结果指导生产工艺参数的调整,汽油铜片腐蚀问题得到了有效解决。分析了碱液置换对缓解汽油铜片腐蚀的机理。防止多硫化物产生、消除其对汽油铜片腐蚀的影响主要措施有:提高汽油水洗环境的pH值;减少压缩富气中氧气的夹带;碱液置换。  相似文献   

7.
针对中国石油长庆石化分公司液化石油气铜片腐蚀不合格现象,对引起液化石油气铜片腐蚀不合格的原因进行了分析。分析结果表明硫化氢及硫化物不是导致铜片腐蚀不合格的主要原因,由于原料变化,导致原料中含有含氧化合物,并最终形成有机酸,此类酸通过MDEA和脱硫剂无法去除,导致液化石油气铜片腐蚀不合格。  相似文献   

8.
催化裂化装置精制后汽油经常出现博士实验不通过和铜片腐蚀不达标的现象,导致送往罐区汽油质量不合格。经过分析发现,主要原因是脱硫醇催化剂活性低及单质硫含量高,结合装置现状,采取将原脱硫化氢反应器改造成脱硫醇反应器,以及增上预碱洗系统后,外送汽油博士实验通过;采取增加汽油预碱洗高效混合器;改造预碱洗罐汽油进口分配器,以及控制碱液界位和停留时间等措施,外送汽油铜片腐蚀达标。经过这一系列的改造措施,提高了外送汽油质量,同时不用再加注铜片腐蚀抑制剂,经济效益显著。  相似文献   

9.
催化裂化汽油铜片腐蚀抑制剂的开发朱根权,夏道宏,项玉芝,苏贻勋(石油大学(华东),东营257062)1引言通过对元素硫和其它硫化物腐蚀性能的考察[‘],并结合炼油厂生产汽油过程中,RFCC汽油出现钢片腐蚀试验不合格的实际情况,发现RFCC汽油出现钢片...  相似文献   

10.
重油催化裂化汽油铜片腐蚀的原因   总被引:6,自引:1,他引:5  
选择具有代表的铜片腐蚀不合格的重油催化裂化汽油样作为考察对象,用化学方法对油样中的腐蚀性物质进行定性分析,并和乙知合物进行对,现油样中腐蚀性质主要元素硫和多硫化物,同时对铜片上腐蚀产物的分析结果也表明腐蚀产物中含硫,此外,试验发现元素硫不能用碱液除去,但可被溶剂A和水的混合碱液萃取,对于腐蚀油样有同样的试验结果。  相似文献   

11.
针对中国石油化工股份有限公司金陵分公司Ⅰ套催化裂化装置采用纤维膜工艺碱洗脱硫醇汽油腐蚀时常不合格现象,分析发现主要原因是硫化氢、元素硫、多硫化物含量高,采取了增加分馏塔注水、稳定系统循环水洗、汽油预碱洗以及优化操作等针对性措施,解决了汽油腐蚀问题.  相似文献   

12.
催化裂化汽油无苛性碱脱臭   总被引:9,自引:1,他引:8  
应用AFS-12催化剂和ZH-22助催化剂进行催化裂化汽油无苛性碱胶臭中试放大试验,试验结果表明,该工艺工艺流程简单、合理,操作方便、稳定。ZH-22助催化剂用量在20-60μg/g,可使脱臭汽油通过博士试验,铜片腐蚀合格,满足90号汽油的质量要求,该工艺完全不用苛性碱,也不用氨水或液氨,完全无废液排放。  相似文献   

13.
基于车用汽油质量标准中涉及硫含量、腐蚀性标准的更新,结合硫分布规律和汽油加工生产、调合工艺,分析了车用汽油硫含量测定试验方法变化的原因及发展方向、硫含量与硫醇硫含量间的相互关系,探讨了硫醇分子中-SH结构、汽油组成、添加剂等影响检测化学环境的因素对博士试验检出限量的影响规律,指出不同结构硫醇中-SH化学活性差异是博士试验与铜片腐蚀试验不统一的原因,综合反映实际腐蚀作用的铜片腐蚀试验可全面、客观表征汽油腐蚀性能。控制硫含量、铜片腐蚀即可同时满足燃烧SOx排放和腐蚀性要求。  相似文献   

14.
液化气铜片腐蚀不合格原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对锦西石化分公司液化气铜片腐蚀不合格现象,对引起液化气腐蚀的物质进行了分析。分析结果表明,硫化氢或元素硫含量高时液化气铜片腐蚀不合格;但对未检出硫化氢的液化气进行铜片腐蚀和带液量分析,发现带液为痕迹量时铜片腐蚀合格,带液量大且色深的液化气腐蚀也不合格,且大多呈点状腐蚀;又分析了与液化气相关液体的腐蚀状况和含硫量以及起泡性能,最终认为锦西石化分公司液化气腐蚀不合格的原因,除了为有时脱硫效果不好之外,还源于液化气携带液体,该携带液中含有S2-,HS ,S2O32-,H2S等硫化物,造成了液化气铜片腐蚀不合格。  相似文献   

15.
以来源于炼油企业的60 ~140 ℃馏分的FCC汽油和工业硫磺为原料,在多种碱性催化剂作用下合成了系列多硫烯烃并对其进行了纯化,对合成反应和纯化反应可能的历程进行了分析,对合成反应条件进行了优化,对多硫烯烃的热分解行为进行了研究。结果表明:以氢氧化钠为催化剂,在反应温度为170 ℃、反应时间为3 h、硫磺与FCC汽油质量比为0.45:1、催化剂与FCC汽油质量比为0.15:1的条件下,合成的多硫烯烃的硫质量分数为29.47%,密度(20 ℃)为0.953 g/cm3,且油溶性好、分解温度范围较宽(190~260 ℃)。合成产物技术指标达到硫化剂要求,可应用于加氢催化剂的预硫化处理,具有工业应用前景。  相似文献   

16.
针对用GB/T 5096—1985测定汽油、柴油铜片腐蚀性实验时间过长的问题,通过提高实验温度、缩短实验时间,建立了一种快速测定方法。研究考察了加热回流与加钢弹方式下铜片的腐蚀性,并与GB/T 5096—1985所测结果进行了对比。为保证快速测定方法的准确性,进行了多次验证实验。验证结果表明,快速测定方法简便实用,所测结果与GB/T 5096—1985测定的结果基本一致。  相似文献   

17.
以加入硫醇和H_2S的石油醚为液化石油气(LPG)的模拟原料,在固定床反应器中采用催化氧化的方法考察了LPG精脱硫过程中产生腐蚀的原因、影响精脱硫产物腐蚀性的因素以及硫化物的氧化反应机理。实验结果表明,影响精脱硫产物腐蚀性的主要因素为H_2S含量和反应温度,其次是液态空速,氧含量(实际供氧量与硫醇氧化理论需氧量的比值)对精脱硫产物腐蚀性的影响相对较小;反应温度越高,精脱硫产物腐蚀性越小;精脱硫产物腐蚀性随H_2S含量的增加而增大。较佳反应条件为:反应温度50℃、液态空速2 h~(-1)、氧含量1.1。在较佳反应条件下,当精脱硫产物铜片腐蚀级别合格时,原料中H_2S上限含量约为17μg/g。H_2S含量高于17μg/g时,硫化物的氧化反应产物含有较多的多硫化物、胶状单质硫和少量的硫代硫酸盐;H_2S含量低于17μg/g时,硫化物的氧化反应产物为短链多硫化物和硫代硫酸盐。  相似文献   

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