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《中国非金属矿工业导刊》2016,(4)
以漳州高岭土为原料,采用BP1000剥片机进行超细磨剥试验研究。研究结果表明,当分散剂六偏磷酸钠添加量为干矿量的3‰,矿浆浓度为37%左右,剥片机转速为350r/min时,精矿-2μm含量可达到90%以上。 相似文献
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郭阿明 《中国非金属矿工业导刊》2013,(5):36-38,46
(上接本刊2013年第4期)2.4 GXMB500型高效磨剥机超细剥片技术研究2.4.1试验材料与设备(1)试验原料。LKC-325高岭土,分散剂:六偏磷酸钠。(2)试验设备。GXMB500型高效磨剥机(研磨介质:氧化锆瓷球珠1.5~2.5mm),500L超细磨单机及串联超细磨矿 相似文献
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宜昌某高岭土矿高岭土含量虽达95%左右,但-2μm粒级产率仅占30%,且有10%的叠片状未剥离高岭土,层间的着色有机杂质直接煅烧难以高效脱色。为获得高品质高岭土熟料,对试样进行了剥片工艺条件研究,并对剥片前后的高岭土进行了SEM分析和熟料白度研究。结果表明,在磨矿前一次性加入与试样质量比为3%的分散剂六偏磷酸钠,搅拌磨中刚玉质中球(=1.2 mm)与小球(=0.8 mm)的体积比为0.8∶1.5,介质充填率为70%,磨矿浓度为70%,剥片转速为800 r/min,磨矿时间为180 min情况下,剥片产品-2μm粒级产率为96.62%,普遍为表面平滑、颗粒均匀的高岭土单片;剥片前后高岭土熟料的白度分别为76.84%和82.08%,剥片使熟料的白度提高了5.24个百分点。剥片后高岭土的粒度和熟料的白度均达到高档填料的质量要求。 相似文献
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以茂名某高岭土为原料,采用BP1000剥片机进行两机串联的磨剥工业试验研究。研究结果表明,当分散剂六偏磷酸钠用量为干矿质量的0.1%,剥片转速为300r/min,磨球量为900kg时,-2μm含量可提高到92.08%。 相似文献
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采用插层与机械磨剥相结合的方法成功制备出粒度近于1μm的煤系高岭土片层材料。通过粒度测试和扫描电镜对插层—磨剥引起粒度变化的影响因素进行了分析。结果表明:插层-磨剥后煤系高岭土的粒度与磨剥前插层的醋酸钾溶液浓度、磨剥浆料固液比、磨剥浆料质量密切相关;应该选择较为合适的磨剥时间(2h),并非时间越长效果越好;介质球直径以(0.8-1.2mm):(1.5-2.0mm):(2.0-2.5mm)=3:2:1的比例混合时磨剥效果最佳。扫描电镜照片显示,插层-磨剥对煤系高岭土中高岭石晶形破坏较小。 相似文献
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北洺河铁矿尾矿分级浓缩半工业试验 总被引:2,自引:1,他引:1
采用旋流器-浓密机分级浓缩流程对北洺河铁矿尾矿进行了浓缩试验,结果表明,采用FX125旋流器与GX-3.6高效浓密机及φ2 000 mm浓密斗组成的分级浓缩系统,可将北洺河铁矿浓度为28%~30%的全尾矿浓缩至浓度达60%以上。该浓缩工艺具有流程简单、浓缩效率高、设备投资少、占地面积小、运行成本低的特点,可实现全尾矿的高效浓缩,并便于矿山实现工业化生产。 相似文献
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采用柱体高度为80 mm、底锥锥角为90°φ50 mm旋流器对太钢尖山铁矿选矿厂作为反浮选给矿的弱磁选精矿进行精选试验,在溢流管插入深度为50 mm、溢流管直径为15 mm、沉砂口直径为8 mm、给矿压力为0.04 MPa、给矿浓度为23%的条件下,获得了作业产率为36.03%、铁品位为69.03%、SiO2含量为3.89%、作业铁回收率为38.94%的最终铁精矿,证明旋流器可以将部分合格铁精矿提前选出从而减少反浮选入选量,达到降低选矿成本,减轻环境污染的目的。 相似文献
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以梅山尾矿为原料配制成浆料,用NDJ-1型旋转式粘度计测定其粘度。研究了pH值、分散剂的含量、固相含量以及尾矿粒度对浆料流变性能的影响。结果表明:当pH值<6时,随着pH值的增加浆料的粘度呈下降趋势,当pH值>6时,随着pH值的增加浆料的粘度呈上升趋势;当分散剂的含量<0.25%时,随着分散剂含量的增加浆料的粘度呈下降趋势,当分散剂含量>0.25%时,随着分散剂含量的增加浆料的粘度呈上升趋势;随着固相含量的增加,浆料的粘度增加;随着球磨时间的增加,颗粒发生团聚,使得表观粒度增大,溶剂化后,颗粒充分分散,因而粘度呈上升趋势。 相似文献
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采用腐植酸钠、 膨润土和高岭土作为复合型煤黏结剂, 以常温强度、 高温强度和热稳定性作为型煤试样的主要性能检测指标, 考察了原煤粒度组成、 成型水分、 搅拌时间、 干燥温度和干燥时间对型煤性能的影响, 得出了影响型煤质量的最佳工艺参数: 原煤的最佳粒度组成为粒径在0 ~0. 85 mm的占60%左右,0. 85 ~3 mm的占40%左右; 成型水分为12% ~ 14%; 干燥时间为2 h;干燥温度150 ~180 益; 条件允许时, 搅拌时间越长越好, 实际生产中, 取5 min为宜。 相似文献
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以某盐湖老卤为原料,开展了异辛醇/磺化煤油体系萃取提硼工艺研究。考察了萃取剂浓度、卤水pH值、萃取相比、萃取时间和反萃相比、反萃时间等因素对硼萃取、反萃的影响。结果表明,在有机相组成50%异辛醇+50%磺化煤油、卤水pH=1.5、萃取相比O/A=1/3、萃取时间6 min条件下,硼单级萃取率为82.48%,经三级逆流萃取,硼萃取率可达99.45%。纯水作为反萃剂,在反萃相比O/A=1/1、室温反萃6 min条件下,硼单级反萃率为78.31%,经五级逆流反萃,硼反萃率达99.56%。反萃液经蒸发结晶,可获得优等品硼酸产品。 相似文献