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通过选用新型助剂或改变加料顺序开发了筒子纱短流程氧漂和染色工艺。在筒子纱氧漂时,使用多功能快速氧漂助剂BLG,其可替代烧碱、渗透剂、双氧水稳定剂、螯合剂,减少了助剂使用量和加工时间,实现了筒子纱短流程氧漂前处理。在筒子纱染色时,采用预加盐碱的短流程染色工艺,避免了盐浓度高使染料分子缔聚、碱液浓度高使染料水解等弊端,染色易于控制,所得纱线匀染性好。在筒子纱活性染料染色后的水洗中使用皂洗酶EOQ,其可催化分解未固色以及已经水解的活性染料发色基团,提高了水洗效率和纱线的色牢度。实践表明,改进后的工艺大大节约了水、电、汽、时间和人力,达到了节能、降耗和增效的目的。 相似文献
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针对高效前处理短流程新工艺推广应用中存在的不足,特别是在配套设备上,没有根据短流程工艺特点和品种要求来改进等方面进行了分析,并就目前国内采用设备的现状和国际上配套设备的发展情况进行了研究对比,提出了高效前处理短流程新工艺配套设备的改进意见和设想。 相似文献
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针对纯棉筒子纱传统高温煮漂前处理工艺存在能耗大和纤维损伤等问题,采用氧漂活化剂四乙酰乙二胺(TAED)对筒子纱进行低温前处理。考察了双氧水和TAED用量、氢氧化钠用量和处理温度及时间对纱线白度、毛效和强力的影响,并与传统前处理工艺进行比较。结果表明,纯棉筒子纱低温前处理优化工艺为:NaOH 2 g/L,H2O2(30%)6 g/L,TAED 6 g/L,升温至60℃处理10 min,再升温至80℃处理30 min。采用优化工艺处理后,纱线的断裂强力明显高于传统前处理工艺,白度和毛效相当,而工艺时间和流程大幅缩短。 相似文献
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莫代尔纤维光泽度好、柔软滑爽、吸湿性能优良,但在湿处理时纤维端易从纱线中游离,产生毛羽,因而要求加工时尽量保持低张力和低速度.采用短流程前处理工艺及合理的后处理工艺,可缩短加工时间,并可减少毛羽的产生.文中介绍了莫代尔/棉筒子纱的络筒与压纱、前处理、染色及后处理,经该工艺加工的成品纱各项物理指标及色牢度均较好. 相似文献
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对纯棉原纱丝光后的高支绞纱碱氧一浴法前处理进行了系列试验,通过控制起始温度、升温速度、恒温时间来获得丝光纱线较高的白度和强力、降低了生产成本。 相似文献
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用英式和法式的短流程法由安哥拉山羊毛(即马海毛)精梳毛条纺制了可资对比的纱线。纺成的毛纱经试验表明,法式系统所纺制的纱线与英式系统的比较至少具有同等的品质。本文就用法式短流程纺纱系统机器 相似文献
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1.7短流程前处理工艺的关键 1970年代中东石油危机后,世界能源非常紧张.由于印染行业中前处理工序的能源消耗在总能耗中占较大比例,促使西方国家印染工作者致力于研究高效低耗的短流程前处理工艺.与此同时,随着精细化工和电子技术的发展,开发了各种高效前处理助剂和精密自动测控仪器,更为合理缩减或合并前处理工序提供了可能性.自此,印染行业短流程前处理工艺得到迅速发展. 相似文献
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采用中温退浆酶DM 8661对提花毛巾坯巾进行酶氧中温短流程前处理,探讨了处理温度、处理液pH值、酶浓度、过氧化氢浓度及处理时间对前处理效果的影响,并采用正交试验优化了工艺。提花毛巾坯布酶氧中温短流程前处理的优化工艺为:中温退浆酶DM 8661 50 mL/L,30%过氧化氢17.5 mL/L,浴比为1〖KG-*5〗∶〖KG-*5〗40,pH值7,处理温度70 ℃,处理时间60 min。结果表明,在优化工艺条件下,提花毛巾坯巾采用中温退浆酶DM 8661进行酶氧中温短流程前处理后,织物毛效8.4 cm/30 min,白度82.3,断裂强力317.3 N,相比传统碱氧前处理,毛效与白度相差不大,而断裂强力损失则小得多。 相似文献
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探讨了染整短流和平有处理在工艺技术、助剂和设备等方面的较大进展。近几年来,不断涌现出短流程前处理新工艺,如绿色前处理工艺、对生态有利的过械酸漂白工艺、间歇式高温高压快速煮漂工艺、棉织物前处理染色一浴二步法工艺及超声波技术在短流程前处理加工中的应用,随着人们环保意识的增强及ISO14000的颁布与实施,环保型助剂已是近年来国内外助剂行业竞相开发的主攻方向。在前处理助剂中包括精练、净洗、退浆、漂白等助剂,其中大部分为表面活性剂。目前短流程前处理设备趋于高效、节能。 相似文献
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介绍了以酶为前处理煮漂助剂的生态前处理工艺,并将其与常规碱氧前处理工艺进行对比,分析了两种工艺对毛效、白度、失重率、断裂强力及染色性能的影响。结果表明,纯棉纱线酶氧前处理的优化工艺为:精练酶L用量1.5 g/L,25%双氧水用量4 g/L,处理温度70℃,处理时间60 min。经酶氧前处理最优工艺处理后,纯棉纱线的白度和毛效与经过常规前处理的相当,且棉纤维损伤小,对染色的色光无明显影响。大货生产表明,经酶氧生态前处理的纯棉纱线织造性能较好,染色后纱线强力、色牢度等均符合客户要求,以酶为前处理助剂的生态前处理工艺节能减排,在现实生产中可行。 相似文献