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相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 515 毫秒
1.
在纤维膜接触器中,元素硫与汽油脱臭生成的二硫化物反应生成多硫化物,造成汽油的铜片腐蚀不合格。实验分析判断,多硫化物是引起催化汽油纤维膜接触器脱臭出现阶段性铜片不合格的原因。对其形成机理的研究和定性分析,证实上游汽油来料中元素硫是直接原因。催化裂化压缩富气及汽油中含有较高浓度的硫化氢,在有氧气存在的水洗环境下,当pH值小于8.0时,易产生元素硫并溶于汽油。用实验室分析结果指导生产工艺参数的调整,汽油铜片腐蚀问题得到了有效解决。分析了碱液置换对缓解汽油铜片腐蚀的机理。防止多硫化物产生、消除其对汽油铜片腐蚀的影响主要措施有:提高汽油水洗环境的pH值;减少压缩富气中氧气的夹带;碱液置换。  相似文献   

2.
针对中国石化济南分公司催化裂化精制汽油铜片腐蚀经常不合格,并导致成品调合罐样品常常出现铜片腐蚀不合格的情况,对原因进行分析并提出应对措施。结果表明,成品汽油铜片腐蚀不合格的原因是第一套催化裂化装置(简称一催化)的精制汽油中含有多硫化物等活性硫化物,单质硫和多硫化物经过氢氧化钠乙醇溶液洗涤后可以被除去,使汽油铜片腐蚀情况改善。一催化精制汽油中的活性硫化物可能来自直馏汽油中的单质硫。通过更改工艺,将含有单质硫的一催化稳定汽油全部改进S Zorb装置,剩余的二催化稳定汽油进入脱硫脱臭单元,彻底解决了成品汽油铜片腐蚀不合格的问题  相似文献   

3.
针对中国石化济南分公司催化裂化精制汽油铜片腐蚀经常不合格,并导致成品调合罐样品常常出现铜片腐蚀不合格的情况,对原因进行分析并提出应对措施。结果表明,成品汽油铜片腐蚀不合格的原因是第一套催化裂化装置(简称一催化)的精制汽油中含有多硫化物等活性硫化物,由一催化精制汽油原料所含直馏汽油中的单质硫转化而来。通过更改工艺,将含有单质硫的一催化稳定汽油和部分二催化稳定汽油进S Zorb装置,剩余的二催化稳定汽油则进入脱硫脱臭单元,从而解决了成品汽油铜片腐蚀不合格的问题。  相似文献   

4.
液化气中的元素硫被萃取到溶剂甲苯中,再用气相色谱测定催化裂化汽油中的元素硫方法测定萃取液中的元素硫。该方法成功地用于液化气铜片腐蚀不合格的原因分析。  相似文献   

5.
催化裂化汽油铜片腐蚀不合格原因及解决措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
中国石油化工股份有限公司武汉分公司通过实验室试验及分析检测,确定了催化裂化精制汽油铜片腐蚀试验通不过的原因是多硫化物。对多硫化物产生的原因进行研究表明,汽油铜片腐蚀不合格与精制过程中的纤维膜接触器无关,而与进入精制系统前汽油中所携带的单质硫有关。通过采取一系列措施有效地解决了汽油铜片腐蚀不合格的问题。  相似文献   

6.
重油催化裂化汽油铜片腐蚀的原因   总被引:6,自引:1,他引:5  
选择具有代表的铜片腐蚀不合格的重油催化裂化汽油样作为考察对象,用化学方法对油样中的腐蚀性物质进行定性分析,并和乙知合物进行对,现油样中腐蚀性质主要元素硫和多硫化物,同时对铜片上腐蚀产物的分析结果也表明腐蚀产物中含硫,此外,试验发现元素硫不能用碱液除去,但可被溶剂A和水的混合碱液萃取,对于腐蚀油样有同样的试验结果。  相似文献   

7.
针对中国石油化工股份有限公司金陵分公司Ⅰ套催化裂化装置采用纤维膜工艺碱洗脱硫醇汽油腐蚀时常不合格现象,分析发现主要原因是硫化氢、元素硫、多硫化物含量高,采取了增加分馏塔注水、稳定系统循环水洗、汽油预碱洗以及优化操作等针对性措施,解决了汽油腐蚀问题.  相似文献   

8.
催化裂化汽油铜片腐蚀抑制剂的开发朱根权,夏道宏,项玉芝,苏贻勋(石油大学(华东),东营257062)1引言通过对元素硫和其它硫化物腐蚀性能的考察[‘],并结合炼油厂生产汽油过程中,RFCC汽油出现钢片腐蚀试验不合格的实际情况,发现RFCC汽油出现钢片...  相似文献   

9.
解决液化石油气铜片腐蚀不合格的有效途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
液化石油气中的硫含量和铜片腐蚀是两个互相关连的关键性质量指标。格尔木炼油厂将湿式脱硫技术与干式脱硫技术相结合 ,开发并应用了一种新型的液化石油气精制工艺 ,解决了铜片腐蚀不合格的难题。1 液化石油气铜片腐蚀不合格的原因分析液化石油气中含有元素硫S、硫化氢H2 S、甲硫醇CH3SH、氨气NH3和氧气O2 等杂质。这些杂质在不同的情况下对液化石油气的铜片腐蚀都有不同程度的影响。(1 )在常温常压下 ,元素硫能直接与铜片发生反应 ,生成黑色的硫化亚铜沉淀Cu2 S。液化石油气中元素硫的浓度在 0 .5~ 1 μg/g时 ,铜片腐蚀就…  相似文献   

10.
催化裂化装置精制后汽油经常出现博士实验不通过和铜片腐蚀不达标的现象,导致送往罐区汽油质量不合格。经过分析发现,主要原因是脱硫醇催化剂活性低及单质硫含量高,结合装置现状,采取将原脱硫化氢反应器改造成脱硫醇反应器,以及增上预碱洗系统后,外送汽油博士实验通过;采取增加汽油预碱洗高效混合器;改造预碱洗罐汽油进口分配器,以及控制碱液界位和停留时间等措施,外送汽油铜片腐蚀达标。经过这一系列的改造措施,提高了外送汽油质量,同时不用再加注铜片腐蚀抑制剂,经济效益显著。  相似文献   

11.
针对某炼厂FCC装置因原料变化而使部分FCC双脱汽油铜片腐蚀不合格的问题,进行了化验室试验分析,确定了精制汽油不合格的原因是单质硫、多硫化物,并提出了解决方案。  相似文献   

12.
基于车用汽油质量标准中涉及硫含量、腐蚀性标准的更新,结合硫分布规律和汽油加工生产、调合工艺,分析了车用汽油硫含量测定试验方法变化的原因及发展方向、硫含量与硫醇硫含量间的相互关系,探讨了硫醇分子中-SH结构、汽油组成、添加剂等影响检测化学环境的因素对博士试验检出限量的影响规律,指出不同结构硫醇中-SH化学活性差异是博士试验与铜片腐蚀试验不统一的原因,综合反映实际腐蚀作用的铜片腐蚀试验可全面、客观表征汽油腐蚀性能。控制硫含量、铜片腐蚀即可同时满足燃烧SOx排放和腐蚀性要求。  相似文献   

13.
催化裂化汽油加氢技术工程化的问题及对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对国内催化裂化(FCC)汽油加氢技术工程化应用情况,介绍了FCC汽油加氢技术工程化过程中遇到的问题,包括汽油辛烷值损失大、加氢重汽油硫醇含量超标、混合精制油博士试验通不过、加氢反应器顶部结焦、反应器压力降上升、操作周期缩短,分析了产生这些问题的原因,提出了应对措施。  相似文献   

14.
催化裂化汽油腐蚀不合格的原因   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过酸、碱、水洗试验分析,博士试验分析,汞洗试验分析,卤素、氮、硫含量分析及腐蚀钢片表面俄歇电子能谱分析,证实了广州石化总厂催化裂化汽油腐蚀属于硫化腐蚀,造成腐蚀的物质主要是存在于汽油中的微量活性流。  相似文献   

15.
元素硫与其它硫化物共存时铜片腐蚀性能的考察   总被引:4,自引:1,他引:3  
考察了元素硫的铜片腐蚀程度,碱洗后腐蚀程度的变化,以及硫醇,二硫化物对元素的硫腐蚀的影响,并对元素硫和硫醇共存时,在脱臭前后腐蚀现象的变化进行了研究,同时比较了不同脱臭方法脱除元素硫的效果。结果表明,元素硫在很低浓度下就可产生严重的铜片腐蚀,碱洗不能很好地除去元素硫,只有在加入助溶剂后才能脱除。不同结构的硫醇和二硫化物对元素硫的腐蚀产生不同的影响,使腐蚀铜片出现不同的多彩色。脱臭过程中,元素硫能否  相似文献   

16.
催化裂化汽油脱硫技术的研究进展   总被引:6,自引:5,他引:1  
我国成品汽油中90%以上的含硫化合物来自催化裂化汽油,降低成品油中硫含量的关键是降低FCC汽油的硫含量。FCC汽油降硫技术主要有FCC原料加氢预处理脱硫技术、FCC过程直接脱硫技术以及FCC汽油精制脱硫技术。在催化裂化工艺过程中直接脱硫是一个比较经济而且行之有效的方法,其发展方向是研制新型的具有降硫性能的中孔(介孔)和高活性的活性组分的催化裂化催化剂或助剂,以达到深度降低重油催化裂化汽油馏分中硫含量的目的。  相似文献   

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