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闪蒸槽又称为矿浆自蒸发器,是拜耳法生产氧化铝流程中的降温降压、回收余热的设备,矿浆经过高温、高压溶出反应后,需要在自蒸发器系统中进行降温降压使矿浆达到常压状态,为继续后续工序的稀释、沉降分离等作业过程做好准备,在降温降压过程中矿浆闪蒸出大量的二次蒸汽,这些二次蒸汽主要用来用来预热低温矿浆,通过利用闪蒸槽内闪蒸出的二次蒸汽的热量,可以进一步降低溶出新蒸汽的消耗,在整条氧化铝生产流程的节能降耗中起至关重要的作用。 相似文献
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采用高温固相反应法合成了蓝绿色长余辉荧光粉Sr4Al14O25:Eu2 ,Dy3 ,考察了合成温度、保温时间、升降温速度及硼酸加入量等对荧光粉余辉性能的影响.研究结果表明,荧光粉在1450℃合成时余辉亮度较高,装料量不同时应选择对应合适的烧结时间.升降温速度实验表明,150℃/h和300℃/h的升温速度明显优于450℃/h的升温速度,600℃/h的降温速度略优于200℃/h、400℃/h的降温速度;H3BO3的掺入能显著提高Sr4Al14O25:Eu2 ,Dy3 的发光性能,但过多的H3BO3也会对产品粉碎时的亮度损耗产生严重影响,最终确定H3BO3的掺量为0.08mol时较为合适. 相似文献
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济钢为做好系统节电工作,从管理、工艺、技术等方面进行节电潜力分析,通过采取优化生产工艺,调整作业班次,合理安排设备检修时间,用好峰谷分时电价政策,严格考核制度等措施,年节电5650万kW·h,实现了系统节电率2%的总目标。 相似文献
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金青顶金矿床成矿流体的空间定位机制 总被引:2,自引:0,他引:2
综合评述了金青顶金矿矿化分带、成矿年龄、流体包裹体以及深部采矿露头新资料。经过详细的观察,确认了一批流体成矿构造证据。结合不同赋存标高上的成矿元素、矿物组合、流体包裹体的温度、压力和成分的分布特征,提出了该矿床新的成矿流体定位机理:该矿床是由一期中高温高压成矿流体经降温降压侵入定位、形成成矿流体的固结外壳后,再经未固结的残余流体发生第二次内爆沸腾、快速降温降压固结的产物。金成矿作用发生在两期流体与围岩作用阶段:(1)深部以金为主的降温降压结晶固结,(2)浅部金一多金属隐爆结晶固结,从而导致金青顶金矿的矿化分带现象。对于矿体分带规律的新认识,有助于指导该区区域成矿规律研究和深部找矿工作。 相似文献
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针对锂离子电池正极材料活性物质与集流体铝箔的分离问题,提出了循环碱浸—降温结晶氢氧化铝工艺,并确定了较佳工艺参数。结果表明,优化后的工艺参数为:浸出段温度90℃、浸出时间2h,降温结晶段温度40℃,时间40h,晶种添加量1.5倍,碱浸渣中平均铝含量为0.78%,平均浸出率为90.98%;浸出液经降温结晶后得到三水铝石,其中铝含量为32.14%,锂、钴、钠分别为0.15%、0.04%和0.51%,可作为回收铝的原料;结晶后母液含铝约22.08g/L,可返回碱浸段循环利用。 相似文献
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干熄焦循环气体对焦炭烧损的影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
从空气导入量、循环气体中CO浓度的控制范围、CO2高温下与焦炭的反应能力等方面分析了循环气体各成分对焦炭烧损率的影响,循环气体中O2、CO、CO2的浓度均对焦炭烧损有显著的影响,尤其是CO2在温度高于730℃时对焦炭的烧损率有直接的促进作用,发生碳溶反应。并通过焦炭烧损率小型试验进行了确认,提出了在生产过程中可通过采用减小空气导入量、适当提高循环气体中CO浓度、降低CO2浓度以及洗涤脱碳等预防控制措施,降低焦炭烧损率和提高焦炭产量。 相似文献
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为了研究干熄焦炉的热震性及其对斜道区耐火材料的影响,开展了热震试验,并对干熄焦炉内换热情况进行了建模分析。结果表明,牛腿砖试样经历的热震温差越大,热震次数越多,其抗折强度损失率越大;干熄焦的工况变化会引起斜道出口风温波动,发生热震现象。对干熄焦炉进行三维建模,当从底部均匀进风时,干熄焦炉内部的流场呈现非均匀趋势,在靠近出口一侧循环气体风量较大、速度较快、温度较低,而远离出口一侧循环气体风量较小、速度较慢、温度较高,两侧最大温差为653 ℃。干熄焦炉内部温度不均匀分布加剧了热震现象。为提高干熄焦炉耐火材料尤其是牛腿砖的使用寿命,应稳定操作,减少工况波动,以减少干熄焦炉内热震现象。 相似文献
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上海梅山钢铁股份有限公司干熄焦项目为1、2。焦炉移地大修的配套项目。该项目包括新建l套140t/h干熄焦装置及1座6MW的背压式汽轮发电机电站。其相应的配套设施有提升机装置、CDQ工艺除尘及环境除尘地面站、除盐水站、循环水站等。该项目应用了国内外先进的工业自动化控制技术和变频调速传动技术,其电气控制系统在国内属于领先水平,实现了干熄焦操作的自动化控制。 相似文献
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介绍了鞍钢干熄焦工艺,并对干熄焦生产过程中存在的问题进行了分析,提出了相应的改进措施,改进后干熄焦装置稳定运行。同时,对鞍钢未来干熄焦系统将面临或可改进的技术问题提出了合理建议。 相似文献
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干熄焦工艺可以显著改善炼焦生产环境,降低能耗,提高焦炭质量。文章结合新疆八钢焦化140t/h干熄焦生产实际,分析了干熄焦生产过程中出现的问题,通过制定的优化操作措施,确保了干熄焦系统生产的稳定顺行。 相似文献
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立足于独立焦化厂的干熄焦余热发电系统,为提高余热回收质量,采用热平衡分析法与火用平衡分析法对干熄炉系统的余热回收效率进行了计算与分析。干熄炉系统实际工况下的热效率与火用效率分别为79.59%和84.81%,低于设计工况的81.75%和89.06%。实际工况下干熄炉内部换热火用损失为9.88%,高于设计工况下的5.46%。分析表明焦炭烧损率是影响干熄炉系统火用效率的主要因素,干熄炉内部换热火用损失降低了干熄炉余热回收效率。优化循环气体的成分、含量和流速是提高干熄炉系统能量回收效率的主要措施。 相似文献
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干熄焦系统红焦装入线是自动化运行过程,各种单体设备运行是依靠各种指令和指令交换来实现自动控制的,对于从事干熄焦电气或初学者来说,如果不熟知干熄焦EI系统红焦装入线的各种指令及指令交换的过程,就很难判断自动模式下红焦装入线因指令错误造成的生产中断以及故障的原因,这种错误的指令常常能够自动消失或复位,在现场很难被捕捉到,因此本文将重点解析干熄焦系统红焦装入线上各单体设备的各种指令。 相似文献