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在动力显式算法有限元分析中通常采用一点积分方法,这时会出现零能模式或砂漏,引起节点速度响应的振荡,甚至出现严重的无阻尼网格变形。针对空间三锥八节点六面体等参单元,本文分析了零能模式的存在,以及为消除这一缺陷的影响所采用的砂漏控制算法,并以抗弯梁大变形问题为例,给出了出现零能模式的算例,探讨了抑制零能模式的砂漏控制方法。 相似文献
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ZH440RL冷热芯盒射芯机在使用中会遇到加砂系统漏砂的问题,经过分析认为砂闸板是造成漏砂问题的主要原因。通过对砂闸板射砂口进行改进,漏砂问题得到解决。 相似文献
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在分析砂箱内部加速度分布与压力的作用下模样流变行为的基础之上,通过数学方法推导不同边界条件下,聚苯乙烯(EPS)板弯曲变形的勒夫级数解的待定参数,并将其应用于消失模箱体件在紧实过程中所出现变形缺陷的计算分析上,结果表明:箱体件敝口向上、采用顶注工艺与分层加砂紧实工艺可防止模样产生较大变形。 相似文献
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覆膜砂高温膨胀率是覆膜砂最重要的性能,与铸件脉纹、变形缺陷直接相关。介绍了覆膜砂高温膨胀率的检测原理及试验方法,分析了不同覆膜砂的高温膨胀曲线。试验结果表明,低膨胀率覆膜砂有利于减少铸件的脉纹、变形缺陷。 相似文献
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某厂生产35CrMo零件,车削表面裂纹废品率高达35%,为分析裂纹形成原因,采用低倍、金相显微镜,扫描电镜等分析手段对样品裂纹进行了检验和分析。结果表明:裂纹系由钢中夹渣和夹杂引起。这些夹渣和夹杂在车削过程中剥落,暴露于表面,形似宏观裂纹的变形痕迹。夹渣和夹杂是由炼钢浇铸过程中裹入的锆铬质引流砂及伴生物所形成的。 相似文献
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将Al-Mg-Si合金型材在180℃条件下分别时效30~540 min,采用WAW-E600型微机控制电液伺服万能试验机研究不同时效状态的铝合金型材在准静态压缩条件下的变形模式与吸能性能。结果表明:随时效时间的延长,Al-Mg-Si型材的压缩变形模式由金刚石模式逐渐转变为手风琴模式,型材吸能性能提高;在180℃时效540min时,型材变形完全转变为手风琴模式,其吸能性能较未时效型材的提高99%。通过在型材上端侧壁开孔可降低第一峰值载荷7%~12%,并影响型材的变形模式,开孔后型材变形模式均为混合模式或手风琴模式,该转变提高了型材变形的稳定性。对于原变形模式为金刚石模式的试样,开设诱导孔后,试样变形名义载荷增加,吸能性能提高;原变形模式为混合模式与手风琴模式的试样,开设诱导孔后,吸能性能降低。 相似文献
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介绍了热芯盒射芯机加砂装置在使用覆膜砂时出现的漏砂、漏气和密封圈磨损等缺陷,对不同类型射芯机加砂装置进行了结构改进,设计了上压式活塞加砂装置和下拉式活塞加砂装置;经实际应用,得到了良好的效果;并对直线移动射头和回转射头进行了改进,在生产中得到应用. 相似文献
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为分析焦磷酸盐电镀铜出现漏镀的原因,并提出相应的解决方法,采用化学镀的方法在金刚石表面预镀一层镍,然后通过电镀铜加厚。实验表明:预镀过程中并无漏镀,镍层是在加厚的过程中溶掉了。进一步实验验证表明:其原因在于金属镍与铜盐发生了置换反应。为解决这一问题,提出了加大电流和预镀铜两种方案,二者均能大幅改善漏镀现象,但各有优劣。 相似文献
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我们使用呋喃树脂砂生产形状复杂、精度要求高的铸件积累了一定经验,但在集装箱角件(材质为ZG15Mn)生产中使用呋喃砂,结果铸件拐角处却出现裂纹.经我们多次试验分析认为:呋喃砂中硫是导致产生裂纹的主要因素.采用原砂100%+树脂1.8%+固化剂35%~40%(占树脂量)配制的芯砂能消除角件裂纹缺陷,并且砂芯强度能满足生产过程的要求. 相似文献
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针对以往大型钢锭模铸件内壁极易出现粘砂、夹砂、气孔、外表面板易有砂眼、缩孔及"胀肚"等缺陷,提出了大型钢锭模铸件铸造工艺的改进措施,使该铸件一级品达80%以上,废品率为零. 相似文献
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本文在试验的基础上,对铁水与涂层界面相互热作用规律,涂层抗粘砂的理论进行了分析与研究,提出厚大型铸铁件抗粘砂易剥离而又能获得平整光洁的铸件表面的浅色涂料采用“分段隔离 溶渣阻渗 应力分离”控制模式,并提出了可用于生产的浅色涂料配方及其工艺控制方法。 相似文献
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渐进成形中,工具头在成形过程中不断推压板料,造成板料产生扭曲变形,影响零件的尺寸精度。为降低零件扭曲程度,提高零件成形精度,以方锥件为例,借助有限元数值模拟,研究渐进成形过程中板料扭曲变形规律,并采用单因素分析法,分析渐进成形各工艺参数对板料扭曲的影响。结果显示,零件底部和侧壁的板料产生了一定程度的扭曲,随着成形深度的增加,扭曲位移最大的位置逐渐向侧壁中部靠近,最终扭曲程度沿侧壁大致呈抛物线分布,且随着工具头半径的减小和层间距的增大,零件扭曲程度加剧。结果表明,通过改变工具头半径和层间距能降低零件扭曲程度,提高零件成形精度。 相似文献
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夏振佳 《特种铸造及有色合金》2004,(4):56-57
介绍了消失模铸造6缸发动机铝进气管的工艺:砂箱内加隔板对解决细长管件变形无明最效果,通过减小振击力和缩短振击时间可消陈铸件娈形;单组分胶粘结的进气管娄模型浇注铝合金时.腔气化滞后,有产生冷隔的危险.大量生产时宜采用热熔胶粘结;铝合金消失模铸件常见缺陷有渣孔和微漏,通过改进浇注系统可以彻底消除渣孔.现有条件下无法彻底解决微漏。 相似文献
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《中国铸造装备与技术》1978,(2)
车钩在车辆上使用批量较大,零件相互组装间隙较小,要求不经加工即能达到互换(便于组装、检修)和良好的三态作用(车钩连挂之三种状态:闭锁、开锁、全开),故对铸件尺寸精度要求较高。目前,车钩芯的生产方法是采用合脂砂或水玻璃砂,分上、下两爿,在震实造型机上制 相似文献