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发动机活塞销孔结构强度分析及改善对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用ANSYS分析软件计算活塞的机械应力与变形,得出活塞销孔内侧应力集中,变形较大.并在此基础上,提出了活塞的结构改进措施,采用了在活塞销孔内嵌入铸铝青铜衬套.使得活塞销孔内侧的应力趋向均匀,改善了销孔的应力集中现象,降低了销孔表面应力峰值,达到了预期的效果. 相似文献
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基于Simufact的柴油机连杆衬套强力旋压成形分析 总被引:2,自引:0,他引:2
基于Simufact旋压模块,对连杆衬套强力旋压加工过程进行了数值模拟,获得了稳定状态下应力、应变的分布规律,解释了部分缺陷产生的原因,为提高连杆衬套的质量给出了指导性建议. 相似文献
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基于三维CAD软件CATIA ,对某发动机悬置元件(金属橡胶减振器)进行轻量化设计,采用铝合金材料替换原钢制材料,该方案可以使减振器结构件减重效果达到67.1%。采用有限元分析软件Hyperworks ,对轻量化前后的结构件进行有限元分析,主要包括应力与应变分析及疲劳寿命分析,验证了轻量化方案的可行性。结果表明,铝合金结构的各项性能指标满足实际工作的使用要求。 相似文献
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强力旋压工艺参数严重影响其成形连杆衬套的力学性能。为了科学准确地预测连杆衬套力学性能,本文在正交设计试验的基础上引入灰色系统理论。以旋压工艺参数作为系统相关因素,分别建立了连杆衬套屈服强度、抗拉强度与布氏硬度的GM(0,3)预测模型。结果表明:在回代检验时,三个GM(0,3)预测模型的相对误差均小于10%,模型精度良好。将两组外来数据代入检验时,预测结果相对误差依旧在10%以内。模型能够较准确地预测连杆衬套的力学性能,且建模简单实用,可为实际强力旋压参数的选取提供优化依据。 相似文献
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针对连杆衬套强力旋压成形件的残余应力过大,影响使用性能的问题,在ABAQUS仿真软件中采用单因素设计试验方案进行强力旋压试验。以锡青铜QSn7-0.2为研究材料,探究强力旋压工艺参数对连杆衬套成形件残余应力的影响,分别以旋压成形件的轴向、周向以及径向3个方向的残余应力大小为测量目标,探究主轴转速、减薄率以及进给比3因素对连杆衬套成形件残余应力的影响,并对仿真结果进行试验验证,确保仿真结果的可靠性。结果表明:连杆衬套成形件的轴向残余应力与径向残余应力随着主轴转速、减薄率以及进给比的增大均增大;周向残余应力则随着主轴转速的增大而减小,随着减薄率及进给比的增大而增大;仿真结果与试验结果之间的误差小于10%,有限元模拟结果具有良好的可靠性。 相似文献