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21.
针对核电低压焊接转子用NiCrMoV钢焊接接头的韧性进行研究,分别对母材、接头热影响区、焊缝内柱状晶区、焊缝内细晶区等各区域进行冲击韧性测试,结合断口处形貌及微观组织特征,研究韧性与组织的相互关联机制。结果表明,焊接接头各区域的冲击性能均满足要求,热影响区冲击性能波动较大,焊缝柱状晶区沿晶界开裂使得其冲击性能较弱。裂纹沿柱状晶晶界扩展及柱状晶晶界上少量碳化物析出是焊缝内柱状晶区域韧性较低的主要原因。  相似文献   
22.
龚国尚  严绍华 《焊接》1994,(12):6-9
研制高强钢气体保护焊焊丝要着重于提高熔敷金属的冲击韧性,选择高强气体保护焊焊丝应考虑母材的化学成分和焊接工艺,按照焊缝金属与母材“实际等强”的原则。  相似文献   
23.
分析了保护气体氧化势对钛微合金化Mn-Ni-Mo焊丝熔敷金属低温冲击韧性的影响,探讨了熔敷金属的韧化机制,并为焊丝选择了合理氧化势的保护气体。  相似文献   
24.
为了考察Al,Sn,Zr,Mo合金元素对α钛合金在室温和77 K低温(液氮)下的缺口冲击韧性(冲击值Ak)的影响,采用示波冲击试验机测试了Ti-2Al,Ti-2Sn,Ti-2Zr和Ti-1Mo 4种α钛合金在室温和77K下的Ak值,并计算了表征其冲击韧性的弹性变形功、塑性变形功和裂纹扩展撕裂功.用扫描电镜观察了4种合金冲击试样断口的形貌.计算数据和显微组织表明,4种合金均显示韧性特征,4种合金元素对冲击韧性贡献的顺序为:Mo>Zr>Sn>Al.  相似文献   
25.
非调质N80石油套管轧制工艺优化的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
刘雅政  刘照  徐进桥  张玉胜  乔爱云 《钢铁》2006,41(7):41-44,53
针对用34Mn2VN钢生产非调质N80级石油套管冲击韧性偏低的问题,在动态相变规律研究的基础上进行了不同轧制工艺参数的热模拟实验,分析了工艺参数对34Mn2VN钢组织演变规律及冲击韧性的影响.通过优化工艺参数,将终轧温度控制为850℃,轧后冷速为0.8~1.5℃/s,在包钢φ180机组上稳定生产出高质量的非凋质N80级石油套管.结果表明,不经在线正火,能稳定生产符合API SPEC 5CT第七版标准的非调质N80级石油套管,显著提高产品的冲击韧性,并实现节能降耗.  相似文献   
26.
谢珍勇 《特钢技术》2006,11(3):32-35
攀长钢生产的4Cr5MoSiV1热作模具钢锻材存在超声波探伤合格率较低的问题。分析认为主要原因是沿用较低的锻前加热温度,钢锭加热程度不足造成锻造时大锻材中心没有充分锻透。笔者对4Cr5MoSiV1钢锻造加热工艺进行了递进式改进,逐步调整钢锭加热制度从1180℃最终提高到1270℃.1290℃,同时相应调整退火工艺制度,基本解决了上述问题,探伤废品大幅降低,锻造火次也明显减少,并避免高温加热引起的粗晶降低钢材使用性能,取得了显著的工艺改进效果。另外,采用高温加热也使钢中的显微偏析明显减轻,获得了部分的均匀化扩散退火的效果:一次碳化物减少,尺寸变小,没有尖锐的棱角,冲击韧性比工艺改进前有明显提高。  相似文献   
27.
介绍了关于含有B、Ti、Sr等合金及复合盐对抗磨白口铸铁变质效果的研究情况。并通过实验结果表明,采用复合盐类变质处理可以改善高铬铸铁的碳化物形貌,同时大大提高了冲击韧性。  相似文献   
28.
加筋复合高铬铸铁的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
论述了加筋复合高铬铸铁中钢筋与高铬铸铁的结合机理,钢筋体积分数Vr对界面结合强度、机械性能的影响及热处理对复合材料性能的影响.试验结果表明:高铬白口铁加筋复合后强韧化效果非常明显.钢筋体积分数Vr为11%~13%时,复合高铬铸铁的抗弯强度达到最大值,而且加筋复合高铬铸铁的αk值是单一高铬铸铁αk值的4~9倍.  相似文献   
29.
转炉试制超低硫低磷钻杆用钢的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐海澄 《宝钢技术》2004,(Z1):33-35
为了满足塔里木油田对高韧性钻杆的需求,宝钢试制超低硫低磷钻杆用钢.试验表明,采用合适的冶炼工艺,大型转炉加炉外精炼能够批量生产超低硫低磷钻杆用钢,使钻杆获得高横向冲击韧性.  相似文献   
30.
介绍采用氧气顶吹转炉→吹氩喂丝→板坯连铸→控制轧制生产Q345C低合金高强度结构钢板的生产工艺。通过对化学成分的合理设计及制订适合该厂冶炼、连铸、轧制的工艺,采取微合金化和控轧控冷相结合的有效技术措施,提高钢板的综合性能,特别是低温冲击韧性。生产的Q345C钢板,其产品质量完全符合GB/T1591—94标准要求。  相似文献   
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