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1.
根据GB/T 1499.2-2018标准,水钢设计了Φ36~40 mm HRB500E螺纹钢筋的内控成分为(%)0.22~0.25C、0.60~0.70Si、1. 50~1.60Mn、0.11~0.13V、P≤0. 045、S≤0. 045。采用"100 t顶底复吹转炉冶炼-挡渣出钢-脱氧合金化-LF炉精炼-160方坯连铸-方坯加热-棒材轧制-空冷"的工艺流程,生产出的Φ36 mm HRB500E螺纹钢筋的屈服强度ReL0 540~580 MPa,抗拉强度Rm0 705~735 MPa,断后伸长率A 15. 5%~20. 5%,最大力总延伸率Agt 11.5%~14.0%,实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rm0/ReL0为1.25~1.32,实测屈服强度与GB/T 1499.2-2018标准要求的最低屈服强度之比ReL0/ReL为1.08~1.16,因此,钢筋的力学性能满足GB/T 1499.2-2018标准要求。生产出的Φ40 mm HRB500E钢筋的微观组织为铁素体+珠光体,晶粒度为9.5~10级。  相似文献   
2.
从动力学的观点出发研究钢液喷粉脱硫过程中钢水硫含量随时间的变化规律,以及顶渣与主体金属相间的持续脱硫反应和喷入脱硫粉剂在钢液内上浮过程中与钢液间的移动脱硫反应对钢液脱硫的相对贡献率。  相似文献   
3.
HG70钢的焊接性分析   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
盛光敏  高长益 《焊接学报》2004,25(3):117-120
从焊接结合性能和焊接使用性能两方面对HG70钢的焊接性进行了系统地研究。在拘束焊接条件下,采用E6015-DI型焊条,试验钢板的冷裂纹率为零,说明焊接结合性能良好。焊接接头的拉伸、硬度和冲击韧性试验结果表明,粗晶区的硬度高而韧性低,回火区的强度低,细晶区具有良好的综合力学性能。微观组织分析结果表明,焊接接头形成了马氏体、粒状贝氏体、粒状组织等多种形态的组织。结合组织特点及其分布,对焊接接头的力学性能进行了讨论。  相似文献   
4.
高长益  赵继宇 《钢铁研究》1995,(6):21-24,54
介绍了20MnSi螺纹钢筋用方坯的试制过程及产品质量,试制表明75和99方坯的冶炼、铸锭、轧制工艺可行,化学成分及用该方坯轧成的螺纹钢筋性能满足GB1499-91标准,可转入正式生产。  相似文献   
5.
采用Cr、V微合金化技术开发了抗拉强度≥1180 MPa的SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条(/%:0.79~0.82C,0.15~0.35Si,0.60~0.90Mn,≤0.025P,≤0.006S,≤0.015As,0.26~0.32Cr,0.04~0.07V)。水钢用100 t转炉-LF精炼-160 mm×160 mm连铸(结晶器带电磁搅拌)-铸坯缓冷-高速线材轧制-Stellmor风冷的工艺流程生产的SWRH82B钢Φ14~15 mm盘条组织的索氏体化率达到了95%。盘条的抗拉强度为1 180~1 270 MPa,断面收缩率为27.0%~37.5%。盘条满足大规格高强度矿用钢绞线的要求。  相似文献   
6.
王琳松  杨茂麟  郑家良  高长益  任正德 《钢铁》2012,47(8):22-26,30
水钢采用低比例的钒钛矿高炉炼铁,获得含有钒钛等微量元素的铁水,其性质既不同于一般铁水,也不同于高钒钛铁水,为了弄清这些微量元素对转炉炼钢工艺的影响,分析了钒钛钢渣的物相、熔化性,用高频感应炉模拟转炉吹炼过程并结合生产试验得知:1)普通铁水的碳焰温度为1 370~1 400℃,水钢铁水的碳焰温度为1 400~1 430℃,比普通铁水高约30℃;2)在较小的供氧速度下,铁水中的钛、硅、锰可与碳分阶段氧化;3)含有TiO2炉渣的发泡能力、储泡能力强于不含TiO2的炉渣,炉渣中的CO反应性气泡使炉渣的发泡更加严重;4)在转炉吹炼前中期,炉渣中过高的FeO、较低的碱度,炉渣中大量的C-FeO反应,以及含有TiO2炉渣的储泡性质,是喷溅的主要原因。  相似文献   
7.
为减少钢中夹杂物和对夹杂物变性处理,防止连铸水口结瘤,对100 t LF 5炉SWRCH22A冷镦钢(/%:0.18~0.20C,0.44~0.62Si,0.85~0.89Mn,0.012~0.015P,0.006~0.009S,0~0.004Ca,0.000 7~0.0010B,0.011~0.088Als)夹杂物钙处理进行了Ca-Al,Al-O,Al-S,Ca-S平衡热力学计算和氧氮分析。得出1 873 K[Ca]-[Al],a[O]-[Al]和[S]-[Al]平衡曲线,1 823~1 923 K[Ca]-[S]平衡曲线,和5炉钢对应的实测值。通过分析,得出优化LF精炼工艺:(1)精炼终渣MgO=6%、SiO2<6%、CaO/Al2O3=1.6~1.8;(2)转炉下渣量700 kg左右,精炼终渣量2 000 kg左右;(3)根据精炼终渣CaO/Al2O3=1.6~1.8的目标来决定造渣料的加入量;(4)避免喂钙线时钢水剧烈翻腾,并防止精炼结束到中间包过程钢水的氧化  相似文献   
8.
针对某炼钢厂生产的82B存在的质量缺陷,分析找出了产生缺陷的原因,通过采取相应的措施,提高了82B的质量。  相似文献   
9.
我们采用Si含量为1.67%的高Si(简称H-Si)和0.21%的低Si(简称L-Si)的回火马氏体钢,研究了拉伸速度、氢含量和温度对断裂强度和断裂表面形貌的影响。在室温条件下,低含氢量的L-Si钢的断裂表面呈现出从准解理(QC)断裂到疑似晶间(IG-like)断裂再到晶间(IG)断裂的转变。与此相比较,在室温条件下,低含氢量的H-Si钢的断裂表面呈现出从QC断裂到IG-like断裂的转变。断裂表面形貌的转变可以通过含氢条件下的晶间强度与晶内强度之间的大小关系来解释。在-196℃的温度条件下,氢既不降低断裂强度,也不改变断裂表面形貌。因此,在室温条件下的氢脆被认为来自两方面的原因,一是在施加应力的过程中,由于氢聚积和晶格缺陷的形成导致氢脆,二是在施加应力前,捕获的氢造成的氢脆。随着拉伸速度的下降,断裂强度下降,收敛为一个常数值(即下临界应力)。当断裂表面从IG断裂转变为IG-like断裂再到QC断裂时,为了获得下临界应力,需要降低拉伸速度。因此,对于每种类型的断裂表面,为了获得下临界应力,拉伸速度不应该是一个常数,而要通过试验来测定。  相似文献   
10.
通过化学成分分析、断口分析、金相检验等方法对牌号为H08A的焊丝钢拉拔断裂的原因进行了分析。结果表明:由于钢厂生产产品中存在严重的混晶现象,不同晶粒大小区域的变形能力不同,进而引起试样表面开裂,最终导致H08A焊丝钢在拉拔过程中断裂。  相似文献   
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