共查询到20条相似文献,搜索用时 564 毫秒
1.
连铸中间包钢水流动及夹杂物运动的数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对某厂的连铸中间包两种不同流动控制条件下的钢水流动进行了三维数学模拟.湍流的模拟采用κ-ε双方程模型.通过分析夹杂物所受力的平衡建立了夹杂物运动方程,主要考虑了流体的拖曳力和来自于夹杂物和钢水之间密度差的上浮力,并通过随机运动模型模拟了湍流脉动对夹杂物运动的影响,计算了多粒径夹杂物的三维运动及其轨迹.模拟结果表明,如果挡墙上方有钢水流过,将会在挡墙上方附近产生较大的流速和强烈的涡流,并且钢水从不同方向向一个界面(界线)流动,导致不同流向的钢流相互碰撞,所有这些都将导致卷渣和重新卷入夹杂物.因此,钢水液面大于挡墙高度对夹杂物的去除不利.采用全挡墙(即挡墙与中间包钢水高度一致,挡墙上合理布置出孔)的条件下产生的钢水流动方式有利于夹杂物的去除.计算表明在挡墙合理布置出孔的情况下,如果挡墙高度和钢水深度都是1000mm时,50μm的夹杂物可以安全去除32%;而当钢水液面高度为780mm,挡墙高度为660mm时,50μm夹杂物仅可以安全去除13%.为了更有效的去除夹杂物,抑制涡流形成引发的渣乳化,引起卷渣以及重新卷入已经去除到顶渣的夹杂物,中间包钢水深度应该大于1000mm. 相似文献
2.
3.
4.
连铸中间包内钢水夹杂物运动行为的数学模拟 总被引:8,自引:1,他引:7
在连铸中间包中钢水流动、混合及停留状况仿真计算的基础上,通过对中间包钢水中夹杂物运动行为的数学模拟,研究了探讨了夹杂物碰撞长大、上浮排除以及被耐炎材料墙壁粘结吸附等现象。结果发现:中间包钢水中夹杂物的排除与钢水平均停留时间有密切关系,其中上浮排除的夹杂物约占排除总量的90%。另外,大颗粒夹杂物比小颗粒夹杂物容易排除,而且夹杂物能够在钢水流经中间包过程中长大,但中间包钢水流动所提供的湍动条件对夹杂物长大的促进作用不充分。 相似文献
5.
6.
7.
夹杂物对钢的性能有很大影响,尤其是对钢水纯净度要求较高的硅钢,因此在硅钢生产过程要采取措施严格控制夹杂物的含量。本文研究了马钢薄板坯连铸连轧生产硅钢时中间包内夹杂物的种类、含量及粒度组成等,分析中间包内夹杂物的分布,从而评价中间包去除夹杂物的能力。试验结果表明:改造优化以后的中间包基本能够去除>40m的大型夹杂物,也为<30m的小型夹杂物提供了聚集、长大的动力学条件,中间包去除夹杂物的能力较强,为生产高品质的硅钢提供了有力保障。 相似文献
8.
低碳低硅钢连铸过程的非金属夹杂物研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用扫描电镜、金相法对湘钢连铸坯生产过程中非金属夹杂物的数量、类型、组成及分布等进行了研究找出了目前生产工艺中外来非金属夹杂物的来源,即钢包中炉渣对钢水的污染、无长水口保护时空气对钢水的二次氧化以及注流冲击卷渣产生的非金属夹杂物.保护状态下铸坯中非金属夹杂物数量为3.7~6.5个/mm2;敞开状态下数量为 4.1~7.3个/mm2.提出应加强炉渣控制、完善钢水保护条件及优化中间包流场等措施,进一步提高低碳低硅钢质量的思路. 相似文献
9.
10.
中间包夹杂物运动行为的数模研究 总被引:6,自引:1,他引:5
利用数学模型研究了中间包内钢水中夹杂物运动的规律,采用自编的计算机软件,对马钢板坯和异型坯中间包夹杂物的运动进行了仿真计算,结果表明,中间包内夹杂物直径>100um时,都能在中间包内上浮,而<5um的小颗粒夹杂则很难在中间包内上浮,90%以上都随着钢水流出中间包。加入挡墙后,直径>50um的夹杂物都能在中间包内上浮排出。大大提高了钢水的清洁度。本文提供了一种研究中间包夹杂物运动的方法,并认可采用挡墙控制钢水流动,可有效地排除钢水中的夹杂物。 相似文献
11.
原型中间包结构不合理,两个水口进出口温差不一致,且包内温降较大.优化后中间包温度分布更加合理,进出口温差减小,最低温度有所提高,尤其方案3效果最佳. 相似文献
12.
Physical and mathematical determination of the influence of input temperature changes on the molten steel flow characteristics in slab tundishes 总被引:1,自引:0,他引:1
S. López-Ramírez J. De Barreto P. Vite-Martínez J. A. Romero Serrano C. Duran-Valencia 《Metallurgical and Materials Transactions B》2004,35(5):957-966
Transient fluid flow behavior in a tundish with two different arrangements, a bare tundish and a tundish using flow control
devices, was studied using physical modeling and a mathematical model. The study places special emphasis on buoyancy effects,
particularly transient buoyancy effects due to step change in inlet temperature. For the bare tundish case, the inertial forces
are strongly dominant, while in the arrangement using flow control devices, tundish with turbulence inhibitor and low dams,
the buoyancy forces are dominant. The results were compared to those representing the real behavior, considering temperature
variations, for each tundish arrangement. This comparison made possible the determination of the probable implicit error that
could be present in the estimation of the fluid flow characteristic behavior used for the design of the tundish geometry and
flow control devices when the temperature variations are not considered. 相似文献
13.
连铸中间包内钢水温度是炼钢生产过程的重要工艺参数之一,通过对宝钢炼钢部60t中间包钢水温度的测试,得出了中间包钢水温度变化规律,并利用回归设计建立起中间包钢水温度数学模型。 相似文献
14.
六流方坯中间包流场的物理模拟和冶金效果 总被引:2,自引:0,他引:2
通过在中间包内砌筑墙和坝,改变中间包内钢水的流动状态,对安阳钢铁集团有限责任公司六流方坯中间包内部结构进行优化设计,建立良好的中间包流场和温度场,解决了该厂连铸生产过程中的漏钢、套眼等问题,为降低钢水过热度、提高钢水可浇性、促进夹杂物上浮及开发新产品奠定了基础. 相似文献
15.
通道式感应加热是近年来得到快速推广应用的中间包冶金新技术,其通道常为直通式结构。然而对于多流狭长型中间包,这种结构会造成包内各流钢水流动和温度差异大,从而影响铸坯质量的稳定性和一致性。为此,提出了一种分口通道结构,并以国内某钢厂一需要改造的6流中间包为原型,通过物理模拟方法探究了通道孔径、角度等对钢水流动的影响,且与常规直通道结构进行了对比。结果表明,分口两孔径分别为90、60 mm并配合挡坝结构的A1D方案可明显改善整个中间包的流动均匀性,各水口RTD曲线几乎重合。该结构应用于某厂重轨钢生产,铸坯质量稳定,各流钢水温差为0~3 ℃,取得了良好的应用效果。研究为该类中间包的结构设计提供了新的思路和方法,同时也表明传统的物理模拟方法仍可用于指导感应加热中间包的设计和优化。 相似文献
16.
An unsteady mathematical thermal model was developed for predicting the time,molten-steel weight,induction heating power,and temperature changes of the steel from the end of ladle refining to the end of the continuous-casting process of a tundish. The calculations revealed that for a specific strip-casting process,the ladle tonnage should be controlled to about 90 t. If the ladle capacity reaches 130 t,the provision of a 1 500-kW tundish induction heating device is recommended. By comparing the measured and predicted molten-steel temperature values in the Ningbosteel-Baosteel strip casting industrialization demo project( NBS) of a tundish,it was determined that the prediction accuracy of the model could meet the forecasting accuracy requirements for the molten-steel temperature in the tundish during mass production. Simultaneously,the heat flux density on each surface of the tundish was found at about 50 min,which is entirely consistent with the values reported in the related literature,and the tundish had not reached a heat balance during the casting test period. This model can also be applied to calculate the suitable size of a tundish for a specific continuous-casting process,thereby providing a theoretical basis for the design of the continuous-casting tundish. 相似文献
17.
18.
19.
为解决通道式感应加热7流中间包各流一致性差、第2和第6流钢水停留时间短的问题,通过水模拟试验对该中间包流场进行优化。等温试验结果表明,通过改变通道结构以及添加双挡坝可改善流体的流动状况。与原型结构相比,优化后中间包总体平均停留时间延长了277.8 s,死区比例降低了30.16%,各流一致性得到较大改善。非等温试验表明,感应加热引起的包内自然对流不可忽略,流体经加热从通道流出后会形成明显上升流。通道内外温差越大,中间包各流的一致性越好。针对原型方案,通道内外温差为5 ℃时,中间包内流体停留时间即较无温差时明显延长,死区基本消除。 相似文献