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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
《甘肃冶金》2021,43(1):24-27
以近年来国内转炉炉衬维护技术发展为基础,总结了转炉炉衬维护方式的技术原理,对比分析了各种炉衬维护技术实际应用效果,对实现经济长寿炉龄的主要途径提出具体建议。指出中小型转炉应用喷补与渣补结合,降本增效效果明显。转炉改进镁炭砖的材质,优化综合砌炉方案,优化炼钢工艺,提高溅渣护炉效果,是转炉炉衬维护技术的发展趋势。  相似文献   

2.
对影响活炉底复吹转炉使用寿命原因进行分析,通过对炉衬材质及砖型设计优化、复吹转炉砌筑工艺的优化、炉底底吹金属蘑菇头形成及维护、活炉底复吹转炉溅渣护炉及炉衬挂渣喷补维护等工艺措施,提高了120 t活炉底复吹转炉的使用寿命,炉龄达到27 000炉。  相似文献   

3.
通过专用转炉炉衬结构,延缓了熔池侵蚀速度;间歇式开氮气溅渣护炉提高了溅渣效果;铁块渣补技术节省了补炉料成本,优化了补炉效果;留渣操作节省了造渣料消耗,减缓了炉衬侵蚀;底吹动态模型促进了复吹效果,提高了金属收得率。复吹转炉炉衬维护集成技术降低了耐材、石灰、氧气、钢铁料等消耗,吨钢综合节省费用约1.62元。  相似文献   

4.
为在大底吹条件下提高炉衬寿命,对天钢120 t顶底复吹转炉透气砖的维护、补炉工艺、溅渣护炉工艺等进行了系统优化,提出了建立炉衬测量机制、强化溅渣效果、优化补炉工艺、底吹强度的可调节化,使转炉炉龄达到了12 000炉以上,有效提高了天钢120 t转炉炉龄,实现了复吹寿命与炉龄同步,取得了较高的经济效益。  相似文献   

5.
蔡伟  杨利彬  王东  于文涛  郑丛杰  佟溥翘 《炼钢》2012,28(4):7-9,12
利用冷态模拟方法研究了转炉冶炼低碳钢时炉衬的侵蚀规律和溅渣时转炉熔池部位的合理留渣量和溅渣枪位。试验结果表明:熔池部分的冲刷侵蚀最严重;随着枪位的升高,熔池部分侵蚀变得严重,熔池以上部分的侵蚀深度却减弱,炉底部分侵蚀基本不变。首钢迁安钢铁有限责任公司210 t转炉溅渣时熔池部位的合理留渣量为10 t,溅渣枪位为1.35 m。优化后,转炉炉龄从5 500炉提高到8 000炉。  相似文献   

6.
随着超低碳、超低磷钢种冶炼的增多,济钢复吹转炉终点氧含量大幅提高,严重侵蚀了转炉炉衬。从高氧化性炉渣对炉衬的侵蚀机理入手,提出了兼顾溅渣层和炉底的溅渣工艺,介绍了超低碳、超低磷钢溅渣护炉工艺参数的优化及取得的效果。  相似文献   

7.
由武汉钢铁公司和钢铁研究总院共同开发的“武钢复吹转炉溅渣护炉工艺技术”,其主要研究目标是在开发溅渣护炉技术提高转炉寿命的同时 ,解决底部供气元件寿命问题 ,使之与炉衬同步。它主要应用于复合吹炼转炉的炉衬维护、保证底部供气元件具有良好通气状态的长寿维护及在供气元件发生堵塞后复通。  该研究成果的技术原理如下 :1转炉出钢后留下大部分终渣 ,根据炉渣的理化性能 ,加入适量不同种类的调渣改质剂 ,使炉渣具有合适的粘度、温度及耐火度。再用氧枪喷吹高压氮气 ,底部供气元件辅助吹氮冲击炉渣 ,使炉渣飞溅到炉壁上 ,形成由具有一…  相似文献   

8.
由武汉钢铁公司和钢铁研究总院共同开发的“武钢复吹转炉溅渣护炉工艺技术”,其主要研究目标是在开发溅渣护炉技术提高转炉寿命的同时 ,解决底部供气元件寿命问题 ,使之与炉衬同步。它主要应用于复合吹炼转炉的炉衬维护、保证底部供气元件具有良好通气状态的长寿维护及在供气元件发生堵塞后复通。  该研究成果的技术原理如下 :1转炉出钢后留下大部分终渣 ,根据炉渣的理化性能 ,加入适量不同种类的调渣改质剂 ,使炉渣具有合适的粘度、温度及耐火度。再用氧枪喷吹高压氮气 ,底部供气元件辅助吹氮冲击炉渣 ,使炉渣飞溅到炉壁上 ,形成由具有一…  相似文献   

9.
《工业炉》2021,43(5)
介绍了炼钢转炉的结构及提高顶吹、顶底复吹转炉内衬寿命的办法:采用均衡砌筑炉衬;提高炉衬镁碳砖质量;采取水基大面修补、喷补、溅渣护炉等措施及时修补损毁部位;还研究了复吹转炉底吹供气元件和挡渣滑板的性能及使用寿命。  相似文献   

10.
应用转炉专用砌筑设计方式、间歇式开氮气溅渣护炉、留渣操作、铁块渣补、底吹动态控制等综合炉衬维护技术,延缓了炉衬被侵蚀速度,提高了金属收得率,降低了造渣料、耐材、石灰、氧气、钢铁料等消耗,吨钢综合节省费用约1.32元。  相似文献   

11.
屠宝洪  李京社 《炼钢》1997,13(2):27-29
溅渣工艺是用高压和大流量氮气通过氧枪将渣喷溅涂挂到全部转炉炉衬上。此技术使炉衬寿命延长,喷补料消耗降低,增加生产率,明显地降低操作成本。  相似文献   

12.
《钢铁冶炼》2013,40(6):521-528
Abstract

Converter lining life is an important technical and economic concern of the steelmaking process. An increase in lining life decreases refractory consumption and reduces steelmaking costs. Increased availability of furnaces increases production rates and steel yield. Extended lining life was achieved by utilising the slag as a consumable refractory by splashing it over the lining. Slag splashing is a simple and effective technique followed worldwide to increase the converter life. This paper highlights the online study on various operating parameters and slag characteristics for consistent slag splashing in a 130 t converter. Parameters such as lance height, blow pattern, gas flowrate, bottom purging flowrates, tapping temperature, combination of gunniting with splashing, slag height and slag chemistry, were investigated. An optimised slag has been developed which served effectively to balance the lining erosion during blowing and maintain a uniform thickness throughout the campaign. Some innovative practices and design changes are also discussed. The developed slag regime and optimised parameters have helped in increasing the converter life to an international benchmark. JSW Steel has achieved the converter lining life of 13 771 heats, which is the highest ever recorded in India.  相似文献   

13.
A slag layer is formed when slag is splashed onto refractory lining in BOF slag splashing process. The melting temperature of the slag layer and the adhesion of the slag layer to the lining refractory have an important effect on slag splashing and BOF lining life. This study investigates the adhesive behaviour of slag with different composition to lining refractories. It is shown that the slag can adhere to MgO particles in MgO‐C bricks well and no reaction is found between the MgO particles and the slag layer, but a gas gap exists at the interface between the slag layer and the MgO‐C matrix and there are iron granules within the slag layer, when the FeO content in the slag is high. The adhesion of the slag layer to the lining refractory can be improved with decreasing FeO content in the slag and lower carbon content in the MgO‐C bricks. BOF refractory lining life can be greatly increased due to better adhesion, high melting temperature, and stronger wear‐resistance of the slag layer.  相似文献   

14.
通过建立耐火材料炉衬的传热模型,分析了炉衬内不同材料间厚度,导热系数、温度与粘渣层性能、厚度间的关系,认为在选择炉衬结构时,必须考虑炉衬的渣耗附性能,适当增加法的厚度,同时注意调整砖的导热系数与结构,以利于延长炉衬使用寿命,降低维持炉衬长寿运行的成本,模型设立有利于转炉粘渣护炉及高炉钒钛护炉技术下炉衬结构设计的合理改进。  相似文献   

15.
攀钢转炉采用溅渣护炉提高炉龄已经取得了很好的成绩。本文主要报告V.Ti氧化物对炉渣熔点,粘度和MgO饱和溶解度影响的研究结果,并提出了有关溅渣护炉渣系参数的建议。  相似文献   

16.
氮气转炉溅渣护炉技术是一项显著提高转炉护龄,降低生产成本的先进技术。介绍了溅渣工艺及溅渣技术的关键因素,并着重论述了保证溅渣技术实施的供氮条件。  相似文献   

17.
介绍了单层长砖在攀钢炼钢转炉上的应用,使用结果表明,应用单层长砖后,转炉炉衬侵蚀均匀、合理、基础炉龄大幅度提高,为溅渣护炉的实施提供了基础保证,同时,增大了炉容比,为转炉扩装、增大钢产量创造了条件。  相似文献   

18.
武钢二炼钢复吹转炉溅渣护炉工艺技术研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
武汉钢铁(集团)公司与钢铁研究总院共同进行了武钢二炼钢复吹转炉溅渣护炉技术开发研究。为适应武钢二炼钢品种多、出钢温度高等特点,开发出复吹转焖溅渣护炉的炉渣调质及氮气喷吹等工艺技术,创造了转炉炉衬寿命15208炉的国内最高炉龄龄,同时复吹比达到100%,创造了复吹炉龄及底部喷嘴寿命的世界纪录。  相似文献   

19.
贺道中 《炼钢》2001,17(4):22-25
介绍了湘钢二炼钢厂50t转炉溅渣护炉技术的应用与效果,主要探讨了冶炼造渣剂,溅渣工艺参数控制及溅潭护炉对钢水质量的影响,提出了今后的改进方向。  相似文献   

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