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介绍了煤泥分选回收新工艺三产品旋流器-浮选柱联合流程在中小型选煤厂的应用,分析了浮选柱的基本结构、工作原理和技术特点,提出在中小型选煤厂采用此工艺流程,可以简化煤泥分选回收工艺,提高细粒煤分选质量效率. 相似文献
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针对煤泥“2+2”分选工艺在工业应用中处理粗煤泥灰分较高和(或)高灰细泥含量大的煤泥时,存在粗精煤泥和二次浮选精煤灰分偏高、重介精煤“背灰”的问题,提出在该工艺中引入TBS分选粗煤泥和旋流微泡浮选柱作为二次浮选设备的工艺技术,通过试验进行了验证。试验结果表明:利用TBS不仅分选出合格的粗精煤泥,而且数量效率达85.01%,可能偏差Ep=0.069;旋流微泡浮选柱作为“2+2”分选工艺的二次浮选设备比常规浮选机优势明显,当煤油用量1 000 g/t,仲辛醇用量125 g/t时,浮选柱比浮选机的精煤灰分降低3.76%,精煤产率增加4.10%,浮选完善指标提高9.97%。 相似文献
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介绍了煤泥分选回收新工艺三产品旋流器--浮选柱联合流程在中小型选煤厂的应用,分析了浮选柱的基本结构、工作原理和技术特点,提出在中小型选煤厂采用此工艺流程,可以简化煤泥分选回收工艺,提高细粒煤分选质量效率。 相似文献
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根据我国高硫煤的赋存特点和目前的技术基础,提出采用微细介质重介旋流器及细泥选择性絮凝组合工艺(简称FHMC-SF工艺)实现煤炭的深度脱硫降灰。采用FHMC-SF工艺较采用单一重介旋流器和重介旋流器-微泡浮选联合流程,无机硫脱除率可大幅度提高,分选下限明显降低,是实现煤炭深度脱硫降灰的有效技术途径。 相似文献
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中国矿业大学开发研制的浮选柱煤泥分选系统通过在实践中应用取得了很好的经济效益,本文主要就分选指标、投资及运行费等方面对这种工艺系统进行了介绍,并展望了它的发展前景。 相似文献
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旋流—静态微泡柱分选方法及应用(之一) 柱分选技术与旋流—静态微泡柱分选方法 总被引:3,自引:1,他引:2
“九五”以来 ,浮选柱在我国选煤厂的应用达到了一个高潮 ,50多台浮选柱在不同规模的 30余家选煤厂投入运行 ,浮选柱的选择性优势及运行可靠性得到了普遍认同 ,以多种分选方式相结合的强化分选为特征 ,该技术形成了齐全的设备规格与配套的应用工艺。但柱分选技术应用于选煤毕竟时间不长 ,理论与实践都需要逐步完善 ,尤其在提高分选效率与设备大型化方面仍须作进一步努力。《选煤技术》自本期起将连续刊登刘炯天博士的系列文章 ,介绍旋流—静态微泡柱分选技术 ,欢迎选煤界同仁们踊跃撰稿 ,积极参加讨论 ,共同为柱分选技术的发展献计献策。 相似文献
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在简要介绍细粒分选精矿污染形成的主要原因、煤泥浮选特点的基础上,主要分析了旋流微泡浮选柱的工作原理、结构及工作特点以及工业应用的效果和推广情况。 相似文献
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浮选柱的技术进展 总被引:1,自引:1,他引:0
1 气泡发生机构的进步1 .1 水 /空气喷射式充气器的开发浮选柱的气泡发生器结构简单 ,但寿命较短 ,纺织品材料的为 2~ 3个月 ,橡胶的为 5~ 7个月 ,而且修补起来麻烦 ,操作时缺乏可靠性。于是 ,从 1 980年代后半期开始 ,开发了将气泡发生器设置在机体外部、容易修补的各种充气装置。( 1 )涡轮充气型。这是美国矿山局( USBM)开发的喷水式气泡发生器 ,在内径50 mm的充气器内充填有玻璃球或石英颗粒。该气泡发生器因为在最大压力 72 0 k Pa的高压下工作 ,所以能产生大量的细小气泡 ,调整水压和起泡剂添加量 ,可使气泡直径在 0 . 1~3 .0 m… 相似文献
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