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新起泡剂BK-206在金川镍矿的应用研究 总被引:3,自引:2,他引:1
根据金川镍矿的实际情况 ,成功地研制了新型起泡剂BK - 2 0 6 ,它具有起泡速度快、起泡能力强和价格便宜等特点。小型试验和工业试验表明 ,BK - 2 0 6在金川镍矿具有很好的适应性 ,用BK - 2 0 6起泡剂取代生产中的J6 2 2不仅精矿中镍回收率有所提高 ,精矿中镁含量降低 ,而且每年可节省药剂费用近 2 0 0万元。 相似文献
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云南某铜矿地处高海拔地区,投产后经多方比对,采用以国外进口原料为主要成分的起泡剂PL-1,投产前两年原矿性质简单,含泥量少,取得的生产指标较好;随着开采的深入,矿石含泥量增多,继续使用原有起泡剂,生产指标下降幅度较大。为了提高生产指标并实现起泡剂国产化替代,进行了新型特效起泡剂BK208的工业应用试验,经过一段时间的工业试验对比,采用原起泡剂PL-1工业试验累计指标:铜精矿含Cu 23.93%、回收率84.67%;采用起泡剂BK208的累计指标:铜精矿含Cu 22.67%、回收率86.50%。采用起泡剂BK208可比采用原用起泡剂PL-1的铜回收率提高了1.83个百分点。预估每年可增经济收益超6 800万元。 相似文献
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730系列起泡剂浮选应用研究 总被引:7,自引:2,他引:5
介绍 730系列起泡剂在矿石浮选中的应用情况。与松醇油相比 ,起泡能力强、起泡速度可调。浮选应用试验表明 ,730A适于多金属矿的分选 ,从锡石中浮选硫化铜矿物 ,提高铜的回收率 0 .70 % ,并减少锡石在铜精矿中的损失 2 .17% ;铅锌矿浮选中 ,提高锌回收率2 .35 % ,并提高铅精矿的品位 5 %。 730E浮选难选氧化铜矿 ,提高铜的回收率 1%~ 3%。 相似文献
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起泡剂BK—206在铅锌矿的应用研究 总被引:3,自引:1,他引:2
周高云 《有色金属(选矿部分)》2001,(6):32-35
根据矿山的实际问题 ,研究了新型起泡剂BK - 2 0 6在铅锌矿的应用。选矿试验表明 ,与生产中使用的松醇油相比 ,起泡剂BK - 2 0 6具有起泡速度快、起泡能力强、脆散性好等特点 ,不仅能解决生产中泡沫黏、易跑槽等问题 ,而且在一定程度上能提高铅锌的选矿指标 ,给矿山带来经济效益。 相似文献
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一、引言起泡剂,顾名思义,被认为只是在起泡和稳定泡沫方面起作用,而与捕收剂不会产生任何相互作用。因此,起泡剂的最佳用量被认为只与起泡的最佳条件有关,起泡剂的种类对浮选的结果不会有很大影响。1954—1957年,Leja和Schulman提出了共吸附理论,认为起泡剂可共吸附于已为捕收剂覆盖的固体表面上,并在气-液界面上与捕收 相似文献
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几种合成起泡剂的应用实践 总被引:5,自引:0,他引:5
叙述了近些年来研制的几种新浮选起泡剂——— 1 45起泡剂、BK 2 0 1起泡剂、BK 2 0 4起泡剂在国内一些大型矿山的应用实践。实践证明 ,根据不同的矿石性质、工艺流程、设备性能来选择不同类型的起泡剂 ,可以有效地提高选矿指标、降低药剂成本、减少药剂对环境的污染。 相似文献
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云南大红山某铜铁矿选矿厂以丁基黄药为捕收剂、730A+2#油为起泡剂浮选铜,不仅药剂用量较大,生产过程不稳定,而且生产指标不理想。试验对新型、高效药剂的浮选效果进行了研究。结果表明:采用现场磨矿细度、浮选浓度及工艺流程,以DF-64+DF-8(质量配合比为1∶2)为捕收剂、DF-K90为起泡剂,获得了铜品位为23.42%,铜回收率为95.39%铜精矿,不仅提高了铜精矿品位2.42个百分点左右、铜回收率2.39个百分点左右,而且稳定了生产过程,降低了药剂用量和药剂成本,经济和社会效益显著。 相似文献
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在工艺矿物学研究的基础上,针对碳质板岩型金矿石的特性,确定合理的磨矿细度,采用选择性较好的起泡剂730A,并使用分散剂及活化剂,获得了较为满意的浮选试验结果。本研究浮选扩大试验指标优于以往小型闭路试验及现场生产指标。 相似文献
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内蒙古某铅锌矿随着开采深度的加深,黄铁矿含量升高,含硫接近30%。为此,在对新采出原矿进行工艺矿物学研究的基础上开展了选矿试验,为该选厂合理选矿工艺流程确定提供依据。结果显示:矿石主要有价元素为铅、锌、硫,铅品位为7.56%,锌品位为23.35%,铅、锌均主要以硫化矿形式存在,方铅矿、闪锌矿、黄铁矿嵌布粒度均为粗粒嵌布。在磨矿细度为-0.074 mm占70%条件下,以ZnSO4为抑制剂、乙基黄药为捕收剂、730A为起泡剂经1粗2扫流程等可浮铅锌硫,等可浮尾矿以CuSO4为活化剂、丁基黄药为捕收剂、730A为起泡剂经1粗1精1扫选锌,获得锌精矿1,等可浮精矿在再磨细度为-0.043 mm占80%条件下以石灰为抑制剂、乙硫氮为捕收剂经1粗3精1扫选铅,获得铅精矿,选铅尾矿CuSO4为活化剂、丁基黄药为捕收剂、730A为起泡剂经1粗1精1扫锌硫分离浮选,获得锌精矿2和硫精矿,锌精矿1和锌精矿2合并为锌精矿,最终获得了铅品位为59.26%、回收率为88.73%的铅精矿,锌品位为52.21%、回收率为94.95%的锌精矿,硫品位为48.71%、回收率为48.93%的硫精矿。试验结果可以为该深部矿体高硫铅锌矿石开发利用提供依据。 相似文献
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介绍了SK-111起泡剂原材料、小型试验和工业化生产情况。选矿小型和工业试验对比结果表明,SK-111起泡剂在不降低粗选铜回收率的情况下,铜粗精矿品位明显提高,为铜精选作业指标的提高创造了有利条件;SK-111起泡剂与BK-204起泡剂相比,金、银选矿指标相当,钼回收率提高10.02%,现该药已在德兴铜矿推广使用。 相似文献
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为了研究浮选药剂制度对煤泥浮选的影响,以水峪选煤厂的煤泥为研究对象,基于均匀试验设计方法建立浮选效果与药剂用量之间的数学模型,考察捕收剂和起泡剂用量对浮选效果的影响。研究结果表明:捕收剂在一定的用量范围内,煤泥浮选效果只与起泡剂用量存在相关关系; 最佳的起泡剂用量为75 g/t,适宜的捕收剂用量为130 g/t; 与现场药剂用量捕收剂257 g/t和起泡剂143 g/t相比,在保证精煤灰分不变的情况下,浮选精煤产率提高0.49 %,可燃体回收率提高0.50 %,浮选完善指标提高0.17 %,捕收剂用量降低127 g/t,起泡剂用量降低68 g/t; 当捕收剂用量在一定范围内时,起泡剂用量是影响浮选效果的关键因素,适宜的起泡剂用量可显著提高煤泥分选效果。 相似文献
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新型起泡剂750B在铅锌矿浮选中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对铅锌矿浮选和浮选起泡剂的应用现状,研制出了新型浮选起泡剂750B。小型浮选对比试验及工业应用试验结果表明,在不改变工艺流程、不改变其它药剂制度的前提下,仅用750B起泡剂代替松醇油,在铅精矿铅品位相近时,可使铅回收率提高2.02个百分点;在锌精矿锌品位相近时,锌回收率提高0.22个百分点,经济和社会效益显著。 相似文献
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云南某低品位铜矿石铜、金品位分别为0.35%、0.114 g/t,现场以丁基黄药为捕收剂,在磨矿细度为-0.075 mm占74.30%的条件下浮选选铜,并使金在铜精矿中富集,获得的铜精矿铜金回收率分别为91.60%和45.70%。为提高金的回收效果,以现场工艺流程为基础,以提高金回收率为主要目标进行了浮选选铜试验。结果表明,在磨矿细度为-0.075 mm占80%的情况下,以Z-200+丁铵黑药为捕收剂,730A为起泡剂,采用1粗3精2扫、中矿顺序返回的闭路试验流程回收铜和金,最终获得的铜精矿铜品位为22.48%、含金4.53 g/t、铜回收率为92.85%、金回收率为56.30%。可见,以Z-200+丁铵黑药为捕收剂,不仅能显著提高铜精矿金回收率10.60个百分点,而且能小幅提高铜回收率1.25个百分点。 相似文献