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高铁低硅烧结技术的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以兴澄特钢公司高铁低硅烧结生产实践为基础,结合国内其它钢铁企业低硅烧结技术的实践经验,系统阐述了中国高铁低硅烧结技术的发展和运用现状,并列举了近两年来兴澄特钢有限公司高铁低硅烧结生产的主要技经指标。 相似文献
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通过对太钢低硅烧结技术的试验探讨,就低硅烧结矿所存在的问题,提出了改善烧结矿质量的措施,为太钢顺利生产和使用低硅烧结矿提供了依据。 相似文献
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太钢烧结厂从去年开始进行低硅烧结技术攻关 ,努力解决低硅烧结造成烧结矿强度、成品率及烧结生产率下降、RDI指标恶化等技术难题。他们在成功地实施了先进的小球烧结技术并大大改善了烧结性能后 ,又进一步实施了 70 0mm低碳厚料层烧结技术 ,保证了低硅烧结矿的强度 ,使低硅烧结技术取得了突破性进展。2月初 ,该厂在保证烧结矿强度不降低的情况下 ,烧结矿二氧化硅含量降到 3 9% ,烧结矿品位由原来的 5 6%提高到 61 %。太钢低硅烧结技术取得突破性进展@李之甫 相似文献
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从矿热炉极区功率密度、配矿原则和炉前操作制度三方面论述了锰硅合金低渣比冶炼工艺的技术要点。依据“高有功功率”矿热炉的设计思想,对6.3MVA锰硅电炉进行了技术改造。改造后的5.6MVA矿热炉冶炼Mn65Si17产品的生产技术经济指标为:入炉锰矿综合品位Mn为32%~33%,Al2O3含量小于13%的原料条件,Mn、Si回收率分别达到85%~88%和54%~57%,渣、铁比可控制在0.85左右,平均矿耗低于2.3t/t,冶炼电耗平均不超过4200kWh/t,日产量可达到31t以上。 相似文献
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针对马钢CSP的工艺现状,结合无取向硅钢生产的工艺特点,主要从加热和轧制两方面入手,进行无取向硅钢生产的工艺控制研究,并结合实际试生产过程中出现的问题进行初步分析和提出解决措施,为实现马钢CSP大规模生产无取向硅钢提供技术参考和支撑。 相似文献
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硅钢片因其使用特点对热轧板形控制提出了较高的要求,近年来,采用边部加热器提高中间坯边部温度是热轧硅钢生产的新工艺,边部加热器的投入,能够降低板坯的断面温差,提高板坯温度的均匀性,对提高边部质量有显著作用。但是,提高边部温度会对部分板形指标(如边降等)产生一些负面影响,造成下游工序板形质量的恶化。针对使用边部加热器的上述特点,研究了边部加热器的工作原理及设备功能,重点分析了热轧硅钢生产中边部加热器控制逻辑及工艺参数,结合生产中硅钢的凸度指标、边降指标及裂边、翘皮等缺陷,通过设计典型工况试验,对边部加热器的控制逻辑及工艺参数进行了优化,确定了相对最优的工艺参数,并应用于生产实践,保证了硅钢产品的边部质量及板形指标,提高了产品的成材率。 相似文献
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从工业硅反应机理和工业硅电炉反应区结构分析着手,阐述了影响反应区的因素,并通过调控电气参数和冶炼过程周期,控制碳化硅的生成和分解反应,从而提出了控制工业硅炉况的技术措施。 相似文献
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论述了利用液态中锰渣摇包生产高硅锰硅的原理、工艺过程热平衡,并介绍了其操作过程、主要影响因素及所取得的经济、社会效益. 相似文献
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天铁2×700m3高炉通过提高原燃料质量,采用高风温、高顶压、高冶强、大喷煤,改善炉渣冶金性能,加强管理及改进操作等手段,低硅冶炼水平达到了历史新高,生铁含硅量降至0.50%~0.55%,其它技术经济指标相应改善. 相似文献
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高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措施。既可降低高炉焦比和提高产量,也可促使转炉炼钢实行无渣或少渣冶炼,从而降低炼钢成本。本文分析了国内外高炉冶炼低硅生铁的技术现状、硅的还原机理,提出了高炉冶炼低硅生铁的技术措施。 相似文献