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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 37 毫秒
1.
贺淑珍  高峰  蔡湄夏  边建钢 《钢铁》2004,39(11):10-13,56
通过对太钢高铁低硅烧结技术的试验探讨,针对低硅烧结矿所存在的问题,提出了改善烧结矿质量的措施以及生产低硅烧结矿的适宜工艺参数,为太钢顺利生产和使用低硅烧结矿提供了依据。经过生产实践证明,太钢生产碱度为1.8烧结矿,烧结矿的SiO2含量降低到4%以下,会导致烧结矿强度降低,粉率升高,对高炉炉况顺行不利;太钢烧结矿SiO2含量控制在4.5%以上,铁品位超过了59.7%,烧结技术指标完全能够满足高炉炼铁生产的要求。  相似文献   

2.
通过对太钢低硅烧结技术的试验探讨,就低硅烧结矿所存在的问题,提出了改善烧结矿质量的措施,为太钢顺利生产和使用低硅烧结矿提供了依据。  相似文献   

3.
在太钢烧结料层不能有效提高的条件下,进行小风量、低负压、慢机速、低碳工业性试验,烧结矿显微结构明显具备了低温烧结矿的结构,烧结矿强度提高冶金性能改善,固体燃耗大大降低。低温烧结技术在太钢的初步实践为太钢推广应用低温烧结技术提供了依据。  相似文献   

4.
在太钢烧结料层不能有效提高的条件下,进行小风量、低负压、慢机速、低碳工业性试验,烧结矿显微结构明显具备了低温烧结矿的结构,烧结矿强度提高,冶金性能改善,固体燃料大大降低。低温烧结技术在太钢的初步实践为太钢推广应用低温烧结技术提供了依据。  相似文献   

5.
攀枝花钒钛磁铁精矿具有低铁、低硅、高钛、高铝、高亚铁、高硫等特点,以此为主要烧结原料的烧结矿,易形成高熔点的矿物结构,烧结矿强度低,一般在66%左右。通过应用提高烧结矿强度的集成技术,包括:强化制粒、实施低硅高碱度与厚料层烧结、进行设备改进、强化漏风治理等,使烧结矿强度达到71%以上。  相似文献   

6.
冯焕林  贺淑珍  李强  范建军 《钢铁》2005,40(8):7-10,42
利用小球烧结和燃料分加技术的有利条件,进行了低硅全精粉烧结技术的研究。试验研究结果表明,工艺上采取控制水分、燃料配比、机速等措施,使得低硅全精粉烧结矿质量稳中有升,高炉使用顺行,表明在太钢700mm料高条件下,实施全精粉烧结技术是完全可行的。  相似文献   

7.
攀枝花钒钛磁铁精矿具有低铁、低硅、高钛、高铝、高亚铁、高硫等特点,以此为主要烧结原料的烧结矿,易生成高熔点的矿物结构,使得烧结矿的强度低,一般在66%左右。采取优化、强化制粒、实施低硅高碱度与厚料层烧结、进行设备改进、强化漏风治理等集成技术的应用,以钒钛磁铁精矿为主烧结的烧结矿强度达到71%以上。  相似文献   

8.
新兴铸管公司为了实施精料方针,为高炉经济技术指标的持续进步创造条件,对高铁低硅烧结进行了探索。通过优化原料结构、提高生石灰质量、实施厚料层烧结、提高烧结矿碱度、适当增加配碳量、延长烧结时间等一系列措施,在保证烧结矿强度的前提下,使烧结矿SiO2含量降到了4.0%左右。  相似文献   

9.
根据莱钢烧结厂烧结矿原料条件 ,分析了低硅烧结矿的特点 ,作了实验室低硅烧结试验 ,在此基础上 ,通过采取优化原料结构 ,提高烧结矿碱度 ,推行厚料层烧结技术等措施 ,成功实施了低硅烧结生产。烧结矿品位由 5 5 .94%提高到5 8.2 5 % ;Si O2 含量由 5 .62 %降低到 4.3 5 %。  相似文献   

10.
高铁低硅烧结技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了高铁低硅烧结技术的发展现状,依据其烧结固结机理,提出稳定和提高烧结矿强度是高铁低硅烧结技术的关键。通过选择适宜的碱度、配加MgO、采用低温烧结、配加钢渣和轧钢皮等措施,可获得强度较好的高铁低硅烧结矿。  相似文献   

11.
介绍了在安钢原料条件下低硅烧结矿的试验研究.低硅烧结要解决的首要问题是烧结矿的强度.烧结试验结果表明,只要选择合理的原料结构、烧结矿碱度及烧结工艺控制参数,是可以在低硅烧结条件下生产出具有较高强度的烧结矿的.  相似文献   

12.
侯慧军  冯二莲 《山西冶金》2007,30(4):40-41,44
阐述了太钢炼铁厂二烧车间2×100m^2烧结机低硅烧结生产实践,通过调整工艺参数、进行技术改造等措施,基本解决了低硅烧结矿转鼓指数低的技术难题,取得了较好的生产效果。  相似文献   

13.
通过试验研究,根据太钢烧结的生产实际,针对太钢烧结原料硅含量高的特性,对形成低温烧结矿(SFCA)的条件,太钢实施低温烧结的特点和使用条件做了论述。  相似文献   

14.
低硅条件下碱度对烧结矿强度的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
在采用低硅烧结技术进行生产时,由于粘结相总量的减少导致烧结矿强度下降,严重时不能直接人炉冶炼,大大限制了低硅烧结技术的发展。本研究从低硅烧结矿的显微结构及矿物组成出发,研究碱度对烧结矿强度的影响。最后确定出硅含量为4.0的烧结矿的最佳碱度值应为2.4。  相似文献   

15.
提高本钢360m^2烧结矿转鼓强度的生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴树平 《本钢技术》2009,(5):13-15,19
本钢炼铁厂蔓烧结车间360m^2烧结机,在公司自产铁矿粉采用提铁降硅工艺后,进行高铁低硅烧结生产,为改善烧结矿质量.通过优化原料配比、提高烧结料层和烧结矿二元碱度等措施.基本锯决了低硅烧结矿转鼓强度低的问题.取得了较好的生产效果.  相似文献   

16.
提高低硅烧结矿强度的研究及在生产上的应用   总被引:9,自引:3,他引:6  
低硅烧结可明显提高成品矿的含铁品位、显著改善烧结矿的还原性、降低吨铁渣量,从而降低产品成本,提高企业的经济效益。但是由于低硅烧结时,SiO2含量较低、烧结过程产生的液相量少,而导致烧结矿强度变差、成品率下降、低温还原粉化加剧等诸多问题。针对低硅烧结矿强度变差这一突出弊端,采取了具体的应对措施,使SiO2含量为4.0%的烧结矿强度达到了入炉要求。在宣化钢铁集团公司应用中取得了良好的效果。  相似文献   

17.
 在通过红外微型烧结试验,确定温度、碱度、MgO含量及SiO2含量对包钢低硅烧结矿黏结相强度影响强弱顺序以及黏结相强度最优、较好、较差及最差的包钢低硅烧结工艺条件基础上,采用烧结杯对上述4种烧结矿的黏结相强度进行验证,并对其冶金性能进行研究。结果表明,低硅烧结的最佳工艺条件为:SiO2含量(质量分数,下同)4.0%、碱度2.5、MgO含量1.6%、配碳量3.8%。在此工艺条件下获得的包钢低硅烧结矿具有优良的冷态强度(转鼓强度83.1%),软熔滴落性能(tS为1307.3℃,tD-tS为98℃)优于包钢烧结矿,还原性(RI为83.65%)较好。尽管低温还原粉化性与目前包钢烧结矿相当,但综合评价,包钢低硅烧结矿可以满足高炉炼铁的需求。  相似文献   

18.
范建军  蔡湄夏  贺淑珍 《炼铁》2004,23(Z1):75-76
对太钢低硅烧结矿的生产及使用进行了总结,认为在太钢目前的原料条件下,通过合理调整烧结矿SiO2含量、FeO含量、MgO含量、碱度以及工艺上采取相应的措施,能生产出碱度1.8、SiO2含量4.5%左右、强度达到72%以上的烧结矿,满足高炉配加80%~85%烧结矿的需求.  相似文献   

19.
介绍了烧结生产低硅烧结品质增强剂的试验研究过程。研究结果表明,在烧结混合料中添加0.4‰的低硅烧结品质增强剂,可大幅度增加烧结矿铁酸钙粘结相的数量,改善烧结矿组织结构,从而达到提高烧结矿强度、改善烧结矿粒度组成和冶金性能,提高烧结过程的脱硫能力的目的,在低硅烧结条件下,生产出高品质的烧结矿。  相似文献   

20.
为了进一步改善5 500m~3特大型高炉精料入炉水平,首钢京唐炼铁作业部在停配白云石熔剂实现自然镁烧结的基础上,结合相关烧结杯试验做了微观组织结构研究。根据生产实际,通过采取优化配矿结构以及调整过程控制参数等措施,逐步降低烧结矿SiO_2与MgO质量分数生产低硅低镁烧结矿。通过低硅低镁烧结技术的应用,首钢京唐炼铁作业部在改善烧结矿品位稳定强度、粒度的基础上保证了入炉精料水平,并取得了较好的效果,为首钢京唐5 500m~3特大型高炉提高综合入炉品位、降低渣比以及喷煤降焦创造了良好的原料条件。  相似文献   

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