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新兴铸管公司为进一步改善烧结矿质量,采取优化原料结构,提高生石灰质量、实施厚料层烧结、提高烧结矿碱度、适当增加配碳量、延长烧结时间等一系列措施,在烧结矿强度满足高炉冶炼需要的前提下,将烧结矿中的SiO2由原来的4.5%以上降低到了4.2%左右的水平,成功实现高铁低硅烧结生产,为高炉经济技术指标的持续进步创造了条件。 相似文献
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烧结矿不同碱度、MgO及SiO2试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在马钢第三烧结厂原料条件下,进行了烧结矿不同碱度、MgO及SiO2含量水平的实验室试验。结果表明,随着烧结矿碱度及SiO2含量的提高,烧结矿强度提高,而当MgO含量增加时,烧结各项技术经济指标均变差。 相似文献
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通过微型烧结试验研究配碳量和碱度对烧结矿中FeO含量的影响程度,以及对烧结液相生成和固结强度的影响规律,探讨低FeO烧结条件下,烧结矿中适宜的配碳量和二元碱度。试验结果表明:降低配碳量或提高碱度,烧结矿中FeO含量均降低;液相流动性随配碳量增加呈先上升后下降的趋势。配碳量为4.0%时液相量达到最高值,但随碱度升高液相流动性增强;烧结矿自身粘结相强度随配碳量增加略有下降趋势,但其随碱度增加而升高。因此,低配碳量条件将引起烧结液相量不足和烧结矿冷态强度下降。通过提高碱度,可以弥补液相不足并确保烧结矿冷态强度。结合烧结杯试验结果,明确烧结料中配碳量为2.92%,碱度提高到2.1时,能实现低FeO烧结的同时获得产、质量指标优良的烧结矿。 相似文献
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为了解巴西CVRD粉矿比例降低对烧结的影响,在试验室条件下进行了5组烧结试验研究,包括烧结矿的冶金性能试验以及矿物组成及结构的研究。研究表明,配用20%巴西CVRD粉矿的第4组烧结矿较为理想,采用澳粉3代替部分巴西CVRD粉矿是可行的;5组烧结矿都是以铁酸钙为主要粘结相的高品位烧结矿,具有较高的强度;在高碱度、高料层的烧结工艺条件下,马钢烧结配矿时可以部分降低巴西CVRD粉矿,对烧结矿质量指标影响不大。 相似文献
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分析了烧结矿碱度、原料结构、料层厚度、混合料水分和配碳量以及烧结矿矿物组成与结构对烧结矿质量的影响,介绍了采取的适应高铁低硅烧结的技术措施。实践证明,通过采取优化配矿、配加SYP增效剂、提高烧结矿碱度、控制MgO和Al2O3含量等措施,提高了烧结矿中铁酸钙黏结相的生成数量和烧结矿强度,取得了显著效果,满足了高炉炼铁生产的需要。 相似文献
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烧结矿碱度、SiO2和MgO含量对烧结冶金性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
在实验室条件下研究了烧结矿碱度、SiO2和MgO含量对烧结过程及烧结矿冶金性能的影响.结果表明,在马钢目前原料料件下,提高烧结矿碱度和SiO2含量,烧结矿产量和强度提高;而提高烧结矿MgO含量则对烧结矿质量产生不利影响. 相似文献
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随着精料水平的提高,高炉生产指标明显改善,但也带来了一些问题,如:烧结料SiO2含量偏低,粘结相不足,导致烧结矿强度降低;(Al2O3)含量升高,炉渣流动性差;偏面追求高熟料比等。针对这些问题,并结合一些企业的生产实践,作者提出了解决问题的对策。 相似文献
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为改善湘钢二烧烧结矿的粒度组成和提高其强度,对该厂烧结矿的粒度组成进行了现场测试,并就该厂生产条件下适宜的生产参数进行了试验研究。结果表明,提高料层厚度和尽量用焦粉取代煤粉,均有利于提高烧结矿的平均粒度。在碱度为2.0或1.7时,采用不同的燃料配比和混合料水分,均可获得强度及平均粒度较好的烧结矿。 相似文献