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从焙烧工艺和焙烧炉燃烧设备两个方面介绍了中铝青海分公司炭素厂二期焙烧车间投产初期提高预焙阳极质量的一些措施,对焙烧车间提高预焙阳极质量有一定借鉴意义. 相似文献
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1.1铝用阳极材料(carbonanodematerialforaluminiumelectiolysis)⑴分类阳极材料可分为阳极糊和预焙阳极炭块两大类。阳极糊未经焙烧,直接用在自焙铝电解槽上作阳极;阳极炭块已经成型和焙烧,用于预焙铝电解槽作阳极。阳极材料分类见表3。表3阳极材料分类以阳极糊为主体所构成的连续自焙阳极可以连续工作而不必更换,其利用电解槽热量焙烧阳极,节省能量,不需建压型、焙烧设备,节省投资。但由于沥青烟直接在电解槽上部散发,环境污染严重,给铝电解生产烟气净化和自动化操作带来困难… 相似文献
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1.1.7连续自焙阳极( continuous self- baking anode) 连续自焙阳极是自焙铝电解槽的阳极结构部件,是电流导入及阳极反应发生的部位。这种阳极应用于自焙铝电解槽,在电解槽上可以连续使用而不必更换(但需定期补充)。自焙阳极依靠电解过程中产生的热量完成对阳极糊的焙烧,形成致密一体的固体阳极。连续自焙阳极一般为整体式单阳极。 连续自焙阳极由炭素阳极本体、阳极附属装置两个部分组成。阳极糊的熔体、半烧结体、烧结体构成连续自焙阳极的炭素本体,阳极附属装置是连续自焙阳极的操作机构,起着盛装炭素本体、升降阳极、传导电… 相似文献
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大型预焙铝电解槽与炭阳极 总被引:1,自引:0,他引:1
铝电解槽大型化对炭阳极的质量提出了新的要求。大型槽运行的实践证明,炭阳极的质量不仅直接影响着铝电解槽的运行状况及其技术经济指标,而且长期使用低质量炭阳极将会导致铝电解槽物料过耗、炭渣过多、槽子过热、槽帮过空,进而引发病槽,缩短铝电解槽的寿命。因此说,阳极质量是大型预焙槽的正常运行的关键因素之一。本文就大型预焙槽的特点、阳极过耗与质量、炭渣的生成与影响、粘结剂的特性等几个方面,从铝电解及铝用炭素生产工艺的角度论述了我国炭阳极的质量现状、主要问题及改进途径。 相似文献
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1.1.6阳极糊 (anodepaste)以石油焦、沥青焦为骨料 ,煤沥青为粘结剂制成的炭素糊料 ,用于连续自焙铝电解槽作阳极材料 ,因其粘结剂的含量高 (超过24 % ) ,在电解槽上部被烧结以前呈糊状 ,故称阳极糊。阳极糊是炭素制品中产量最大的一种产品。铝电解生产对阳极糊提出如下要求 :(1)灰分少 ,因为炭素阳极在铝电解生产过程中的杂质 ,特别是铁、硅、铜、钛等 ,会电解析出进入铝液 ,降低铝的品位 ;(2)导电性能好 ,阳极是电解过程导入电流的材料 ,要求它的电阻小 ,以降低铝电解的电耗 ;(3)有一定的机械强度 ,电解槽上的… 相似文献
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为满足市场对铝的需求,进入21世纪我国铝产量大幅度增长,新增产量均采用了技术先进的200kA以上大型预焙槽,新型大型预焙槽的采用,向铝用炭素提出了新的要求。我国铝用炭素的生产技术与国外相比存在较大差距,产品质量及品种亟待升级。采用一系列设计新技术,生产品质优良且均质的预焙阳极是我国铝工业技术发展的迫切需要;我国阴极炭素制品品种亟待升级换代,以适应现代大型预焙槽技术发展的需要。 相似文献
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1 1 8侧插自焙阳极 (horzontalsoderberganode)侧插自焙阳极是阳极导电棒从侧部插入的连续自焙阳极。它是侧插自焙阳极铝电解槽的重要部件 ,在电解过程中 ,强大的直流电由侧插钢棒通过炭素阳极导入铝电解槽 ,在炭素阳极底部发生分解氧化铝的复杂电化学反应。随着电解过程的进行 ,炭阳极底部不断地消耗 ,每天消耗高度平均为 1~ 2cm ,要定期向阳极框架内添加阳极糊以保持阳极、阳极锥体高度及连续正常工作。侧插自焙阳极的下部浸在电解质里 ,阳极四周的两大面或四面通常钉有多排阳极棒 ,整个阳极的温度从下至上逐渐… 相似文献
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《炭素技术》2016,(6)
某公司炭素系统原采用2台32罐煅烧炉煅烧;国产振动成型机,非连续性混捏生产;36室敞开环式焙烧炉生产,使用重油作为燃料;组装土法浇铸。运行过程中存在预焙阳极质量差、产能低、能耗高和成本高等问题。为解决上述问题,该公司开展了改善预焙阳极质量、提高系统产能、降低能耗、降低成本等研究工作。从原材料控制、工艺优化、过程管控、操作精细化等方面进行全面改善,使预焙阳极质量大幅改善;从优化焙烧升温曲线、改进运行模式一系列措施,使系统产能大幅提高;实施重油改天然气、焙烧系统全方位密封、低负压小风量操作技术控制和节电技术应用,使能耗显著下降;通过创新成本管理模式,煅烧炉经济运行、阳极外形尺寸改进、实施阳极钢爪自铸和人员管理创新,使阳极成本大幅降低。该技术通用性强,综合节能效果显著,对同行业具有较强的指导和借鉴意义。 相似文献
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考虑到细粉配入量对预焙阳极性能的影响,Alumar铝业公司多年来通过试验来研究这种影响.本文中细粉的细度用Blaine指数进行衡量.通过调整Blaine指数改变粉料用量,结果表明:生阳极和预焙阳极体积密度的提高与空气渗透性的改善有着紧密的关联性,电阻率和抗弯强度的改善需要提高沥青配入量,在裂纹出现概率没有增加的前提下焙烧过程的烧失量较低.在煅后石油焦振实堆积密度呈现下降趋势的情况下,加强对细粉的控制也是一个潜在的提高预焙阳极质量的有效手段. 相似文献
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为满足提高大型预焙电解槽筑炉质量及减少工作环境污染的需要,成功地开发出一种施工温度34-38℃,超过国家行业标准的铝用阴极高石墨质冷捣糊.该铝用阴极高石墨质冷捣糊在240 kA大型预焙电解槽上的筑炉应用、焙烧启动和电解槽的实际使用证明,效果良好,达到了预期目标. 相似文献
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本文论述了石油焦对铝电解用炭阳极质量的影响,指出我国铝用石油焦存在的科研和检测技术滞后、质量波动、粉焦量大、石油焦的技术标准不适于现代大型预焙铝电解槽阳极要求等问题,并提出改进建议。 相似文献