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一、厚料层烧结的提出近些年来,厚料层烧结工艺之所以被人们所重视,其主要原因是该工艺能改善烧结矿质量,降低燃料消耗。湘钢以高硅富矿粉为主要含铁原料生产高碱度烧结矿。其烧结 相似文献
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提高本钢360m^2烧结矿转鼓强度的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
本钢炼铁厂蔓烧结车间360m^2烧结机,在公司自产铁矿粉采用提铁降硅工艺后,进行高铁低硅烧结生产,为改善烧结矿质量.通过优化原料配比、提高烧结料层和烧结矿二元碱度等措施.基本锯决了低硅烧结矿转鼓强度低的问题.取得了较好的生产效果. 相似文献
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从物理、化学和表面特性上分析了赤铁精粉的烧结特点,提出了赤铁精粉烧结适宜的粘结相是多元铁酸钙,相适应的烧结条件是低温、高碱度和氧化性气氛,结合对铁矿石烧结过程的研究,给出与赤铁精粉的烧结相适宜的烧结技术:优化混合料粒度分布,强化造粒,改善料层透气性;优化燃料在烧结料层内分布,提高完全燃烧比例,充分利用有效热量;选择适宜的粘结相量;利用烧结添加剂获得合理矿相结构;采用厚料层操作,充分利用燃烧热量,降低烧结固体燃耗等。 相似文献
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新兴铸管公司为进一步改善烧结矿质量,采取优化原料结构,提高生石灰质量、实施厚料层烧结、提高烧结矿碱度、适当增加配碳量、延长烧结时间等一系列措施,在烧结矿强度满足高炉冶炼需要的前提下,将烧结矿中的SiO2由原来的4.5%以上降低到了4.2%左右的水平,成功实现高铁低硅烧结生产,为高炉经济技术指标的持续进步创造了条件。 相似文献
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包头铁精矿小球团烧结法工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在以包头铁精矿为原料的条件下,研究了不同因素对造球及烧结过程的影响,制得了不同碱度系列的小球团烧结矿,试验表明,小球团烧结法合理的工艺条件为:合理粒度组成的烧结料,较高的点火负压,较低的烧结负压,高料层,低配煤。 相似文献
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在钒钛磁铁精矿烧结特性研究中,使用温度—压力探头,研究不同水分、含碳量和碱度条件下烧结料层的温度、透气性和各带阻力分布。发现,造球质量好、料层透气性高、烧结速度快的水分不是造球最好的水分;料球热稳定性差时,预热带阻力损失很大;稳定适宜的水、碳含量,提高碱度,对于降低料层阻力、提高烧结矿质量都有重大意义。 相似文献
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分析了烧结矿碱度、原料结构、料层厚度、混合料水分和配碳量以及烧结矿矿物组成与结构对烧结矿质量的影响,介绍了采取的适应高铁低硅烧结的技术措施。实践证明,通过采取优化配矿、配加SYP增效剂、提高烧结矿碱度、控制MgO和Al2O3含量等措施,提高了烧结矿中铁酸钙黏结相的生成数量和烧结矿强度,取得了显著效果,满足了高炉炼铁生产的需要。 相似文献
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开展了白马钒钛精矿厚料层烧结实验并发现,随着烧结料层厚度增加,烧结矿的成品率和转鼓强度明显变好,利用系数和垂直烧结速度逐渐降低,通过优化物料结构和改善碱度的措施能够降低料层提高所带来的负面效益,将烧结利用系数从0.703 t/(m~2·h)提高至1.079 t/(m~2·h),烧结速度从11.11 mm/min提高至15.56 mm/min。白马钒钛精矿厚料层烧结工业应用表明:烧结料层从650 mm提高至715 mm后,烧结矿成品率提高1%,总返矿率降低1.395%,利用系数提高0.024 t/(m~2·h),固体燃耗降低1.759 kg/t。 相似文献
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天铁烧结生产工艺的优化与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了天铁烧结生产的工艺现状,对烧结生产的工艺进行了优化。以厚料层烧结工艺为核心,系统集成小球烧结、高碱度烧结、全生石灰烧结、偏析布料、余热回收等多项新工艺、新技术,并采取针对性的技术手段不断予以创新和发展。经过优化,烧结矿各项经济指标大幅提升,固体燃料消耗下降了25%以上,工序能耗降低,取得了显著成效。 相似文献